❶ 工業廢水好氧工藝進水cod要控制在多少以內,再經過「沉澱-混凝-過濾-消毒」工藝後能降到50以下
第一你要抄檢測你的進水的B/C是多少,襲如果小於0.3,要採取其他物化措施,如高級氧化,水解酸化等,如果B/C大於0.3請看第二條;第二,工業廢水中易生化的廢水好氧池COD去除效率在80%—90%,所以你進水COD應控制在250—500mg/l以下,這就要求你對工業廢水有較好的預處理,比如:混凝,高級氧化,厭氧等,大幅度去除COD和改善生化性的前提下才能在50mg/l以下。另:目前很多工業廢水處理很難出水在50mg/l以下,一般達到納管標准就行了,50mg/l的排放指標對於工業廢水來說是一個挑戰,我接觸的廠家中大型寶鋼、邯鋼都不能達到此指標,所以,我認為,如果想達到此指標,在好氧出水後端在加高級氧化工藝,如Fenton氧化,此時過氧化氫用量很少,出水就可達標,直接想達標,要麼把好氧池和厭氧分段放置,即:厭氧+好氧+厭氧+好氧……等
❷ 工業污水處理中什麼叫好氧生化處理什麼叫兼氧生化處理二者有何區別
生化處理根據微生物生長對氧環境的要求的不同,可分為好氧生化處理與缺氧生化處理兩大類,缺氧生化處理又可分為兼氧生化處理和厭氧生化處理。在好氧生化處理過程中,好氧微生物必須在大量氧的存在下生長繁殖,並降低廢水中的有機物質;而兼氧生化處理過程中,兼氧微生物只需要少量氧即可生長繁殖並對廢水中的有機物質進行降解處理,如果水中氧太多,兼氧微生物反而生長不好從而影響它對有機物質的處理效率。
兼氧微生物可適應COD濃度較高的廢水,進水COD濃度可提高到2000mg/L以上,COD去除率一般在50-80%;而好氧微生物只能適應於COD濃度較低的廢水,進水COD濃度一般控制在1000-1500mg/L以下,COD去除率一般在50-80%,兼氧生化處理和好氧生化處理的時間都不太長,一般都在12-24小時。人們利用兼氧生化和好氧生化之間的差別和相同之長,將兼氧生化處理和好氧生化處理組合起來,讓COD濃度較高的廢水先進行兼氧生化處理,再讓兼氧池的處理出水作為好氧池的進水,這樣的組合處理可以減少生化池的容積,既節省了環保投資又減少了日常的運行費用。
厭氧生化處理與兼氧生化處理的原理和作用是一樣的。厭氧生化處理與兼氧生化處理的不同之處是:厭氧微生物繁殖生長及其對有機物質降解處理的過程中不需要任何氧,而且厭氧微生物可適應更高COD濃度的廢水(4000-10000mg/L)。厭氧生化處理的缺點是生化處理時間很長,廢水在厭氧生化池內的停留時間一般需要40小時以上。
武漢格林環保在污水處理方面有著不錯的工藝和經驗,可以多了解一下。
❸ 製糖工業的廢水處理有哪些優勢
(一)好氧處理工藝
製糖廢水處理主要採用好氧處理工藝,主要由普通活性污泥法、生物濾池法、接觸氧化法和SBR法。傳統的活性污泥法由於產泥量大,脫氮除磷能力差,操作技術要求嚴,目前已被其他工藝代替。近年來,氧化溝和SBR工藝得到了很大程度的發展和應用
(1)氧化溝法
1)Carrousel氧化溝
Carrousel氧化溝使用定向控制的曝氣和攪動裝置,向混合液傳遞水平速度,從而使被攪動的混合液在氧化溝閉合渠道內循環流動。因此氧化溝具有特殊的水力學流態,既有完全混合式反應器的特點,又有推流式反應器的特點,溝內存在明顯的溶解氧濃度梯度。
普通Carrousel氧化溝的工藝中污水直接與迴流污泥一起進入氧化溝系統。表面曝氣機使混合液中溶解氧DO的濃度增加到大約2~3mg/L。在這種充分摻氧的條件下,微生物得到足夠的溶解氧來去除BOD;同時,氨也被氧化成硝酸鹽和亞硝酸鹽,此時,混合液處於有氧狀態。在曝氣機下游,水流由曝氣區的湍流狀態變成之後的平流狀態,水流維持在最小流速,保證活性污泥處於懸浮狀態(平均流速>0.3m/s)。微生物的氧化過程硝耗了水中溶解氧,直到DO值降為零,混合液呈缺氧狀態。經過缺氧區的反硝化作用,混合液進入有氧區,完成一次循環。該系統中,BOD降解是一個連續過程,硝化作用和反硝化作用發生在同一池中。由於結構的限制,這種氧化溝雖然可以有效的去處BOD,但除磷脫氮的能力有限。
2)奧貝爾(Orbal)氧化溝
奧貝爾(Orbal)氧化溝一般由三個同心橢圓形溝道組成,污水由外溝道進入,與迴流污泥混合後,由外溝道進入中間溝道再進入內溝道,在各溝道循環達數百到數十次。最後經中心島的可調堰門流出,至二次沉澱池。在各溝道橫跨安裝有不同數量水平轉碟曝氣機,進行供氧兼有較強的推流攪伴作用。外溝道體積占整個氧化溝體積的50%-55%,溶解氧控制趨於0.0mg/L,高效地完成主要氧化作用;中間溝道容積一般為25%-30%,溶解氧控制在1.0mg/L左右,作為「擺動溝道」,可發揮外溝道或內溝道的強化作用;內溝道的容積約為總容積的15%-20%,需要較高的溶解氧值(2.0mg/L左右),以保證有機物和氨氮有較高的去除率。
奧貝爾(Orbal)氧化溝特點:
a、奧貝爾氧化溝具有較好的脫氮功能;
b、奧貝爾氧化溝具有推流式和完全混合式兩種流態的優點;
c、外溝道的供氧量通常為總供氧量的50%左右,但80%以上的BOD可以在外溝道中去除;
d、奧貝爾氧化溝採用的曝氣轉碟,其表面密布凸起的三解形齒結,使其在與水體接觸時將污水打碎成細密水花,具有較高的充氧能力和動力效率。
(2)SBR工藝
SBR工藝具有以下優點:運行方式靈活,脫氮除磷效果好,工藝簡單,自動化程度高,節省費用,反應推動力大,能有效防止絲狀菌的膨脹。
CASS工藝(循環式活性污泥法)是對SBR方法的改進。食品行業的廢水一般無大的毒性,可生化性較好,所以採用CASS工藝比較適合。與傳統活性污泥法相比,CASS法的優點是:
a、工藝流程短,佔地面積少。有機物去除率高,出水水質好。
b、污泥產量低,污泥性質穩定。具有脫氮除磷功能,無異味。
c、出水水質好,可回用於污水處理廠內的如綠化、澆地、等有關雜用用途。
d、建設費用低,運轉費用省,處理成本低:省去了初次沉澱池、二次沉澱池及污泥迴流設備,建設費用可節省10-25%。
e、設備安裝簡便,施工周期短,具有較好的耐水、防腐能力,設備使用壽命長,對原水的水質水量的變化有較強的適應能力,處理效果穩定。
f、管理簡單,運行可靠:污水處理廠設備種類和數量較少,控制系統比較簡單,工藝本身決定了不發生污泥膨脹。所以,系統管理簡單,運行可靠。
g、處理工藝在國內外處於先進水平,設備自動化程度高,可用微機進行操作和控制。整個工藝運轉操作較為簡單,維修方便,處理廠內環境好。
(二)水解-好氧工藝
水解-好氧工藝開發的目的是針對傳統的活性污泥工藝具有投資大、能耗高和運轉費用高等缺點,試圖採用厭氧處理工藝替代傳統的好氧活性污泥工藝。水解(酸化)-好氧處理工藝中的水解(酸化)段和厭氧消化的目標不同,因此是兩種不同的處理方法。水解(酸化)—好氧處理系統中的水解(酸化)段的目的,對於城市污水是將原水中的非溶解態有機物截留並逐步轉變為溶解態有機物;對於工業廢水處理,主要是將其中難生物降解物質轉變為易生物降解物質,提高廢水的可生化性,以利於後續的好氧生物處理。水解工藝的開發過程是從低濃度城市污水開始的,與高濃度廢水的厭氧消化中的水解、酸化過程是不同的。在連續厭氧過程中水解、酸化的目的是為混合厭氧消化過程中的甲烷化階段提供基質。
水解酸化可以使製糖工業廢水中的大分子難降解有機物轉變成為小分子易降解的有機物,出水的可生化性能得到改善,這使得好氧處理單元的停留時間小於傳統的工藝。與此同時,懸浮物質被水解為可溶性物質,使污泥得到處理。水解反應工藝式一種預處理工藝,其後面可以採用各種好氧工藝,如活性污泥法、接觸氧化法、氧化溝和SBR等。製糖廢水經水解酸化後進行接觸氧化處理,具有顯著的節能效果,COD/BOD值增大,廢水的可生化性增加,可充分發揮後續好氧生物處理的作用,提高生物處理製糖工業廢水的效率。因此,比完全好氧處理經濟一些。
採用水解池較之全過程的厭氧池(消化池)具有以下的優點。
a、可生物降解性一般較好,從而減少反應的時間和處理的能耗。
b、工藝僅產生很少的難厭氧降解的生物活性污泥,故實現污水、污泥一次性處理,不需要經常加熱的中溫消化池。
c、不需要密閉的池,不需要攪拌器,不需要水、氣、固三相分離器,降低了造價和便於維護。
d、出水無厭氧發酵的不良氣味,改善處理廠的環境。
(三)厭氧—好氧聯合處理技術
厭氧處理技術是一種有效去除有機污染物並使其碳化的技術,它將有機化合物轉變為甲烷和二氧化碳。對處理中高濃度的廢水,厭氧比好氧處理不僅運轉費用低,而且可回收沼氣;厭氧生物處理過程能耗低,約為好氧處理工藝的10%~15%;;有機容積負荷高,所需反應器體積更小;產泥量少,約為好氧處理的10%~15%;對營養物需求低;既可應用於小規模,也可應用大規模。在全社會提倡循環經濟,關注工業廢棄物實施資源化再生利用的今天,厭氧生物處理顯然是能夠使污水資源化的優選工藝。近年來,污水厭氧處理工藝發展十分迅速,各種新工藝、新方法不斷出現,包括有厭氧接觸法、升流式厭氧污泥床、檔板式厭氧法、厭氧生物濾池、厭氧膨脹床和流化床,以及第三代厭氧工藝EGSB和IC厭氧反應器,發展十分迅速。厭氧法的缺點式不能去除氮、磷,出水往往不達標,由於製糖工業廢水的特殊性質,因此常常需對厭氧處理後的廢水進一步用好氧的方法進行處理,使出水達標。
升流式厭氧污泥床UASB( Up-flow Anaerobic Sludge Bed,註:以下簡稱UASB)工藝由於具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特點,作為能夠將污水中的污染物轉化成再生清潔能源——沼氣的一項技術。對於不同含固量污水的適應性也強,且其結構、運行操作維護管理相對簡單,造價也相對較低,技術已經成熟,正日益受到污水處理業界的重視,得到廣泛的歡迎和應用。UASB工藝近年來在國內外發展很快,應用面很寬,在各個行業都有應用,生產性規模不等。UASB反應器與其他反應器相比有以下優點:
a、不填載體,構造簡單節省造價
b、污泥濃度和有機負荷高,停留時間短
c、沉降性能良好,不設沉澱池,無需污泥迴流
d、污泥床不填載體,節省造價及避免因填料發生堵賽問題
e、由於消化產氣作用,污泥上浮造成一定的攪拌,因而不設攪拌設備
f、UASB內設三相分離器,通常不設沉澱池,被沉澱區分離出來的污泥重新回到污泥床反應區內,通常可以不設污泥迴流設備。
g、由於大幅度減少了進入好氧處理階段的有機物量,因此降低了好氧處理階段的曝氣能耗和剩餘污泥產量,從而使整個廢水處理過程的費用大幅度減少。
實踐證明,它是污水實現資源化的一種技術成熟可行的污水處理工藝,既解決了環境污染問題,又能取得較好的經濟效益,這樣具有雙重效益的技術具有廣闊的應用前景。
污水處理工藝流程圖
製糖廠污水處理過程中可根據調查污水特點,選擇相應的處理工藝,才能有效的制止糖廠污水不對周圍環境造成影響。
❹ 武漢工業廢水處理好氧池沉降比下降怎麼辦
(1)沉降比80的話,污泥膨脹可能性比較大。
(2)在有大量無機顆粒流入,抑制絲狀菌的成分(異常PH值等)流入都會導致沉降比顯著降低並伴有出水渾濁。
武漢格林環保的工藝還不錯,可以多了解一下,希望對你有幫助。
❺ 生化法處理工業廢水好氧池進水COD應控制在多高
這個一方面看你的工業廢水是哪一類,一般工業廢水COD都挺高的,加個厭氧處理工藝。在這好氧池對cod的去除率一般在40%~60%之間,不過還要一些實驗觀測數據才能確定。
❻ 污水處理最好的方法有哪些
1. 傳統活性污來泥法
傳統活自性污泥處理法是一種最古老的工業污水處理工藝,其工業污水處理的關鍵組成部分為沼氣池與沉澱池,主要處理部分關系框圖如圖所示。
❼ 針對某工業廢水處理,如何選擇它是好氧處理還是厭氧處,並判斷廢水中營養供應是否平衡。
首先看B/C比,一般工業廢水B/C都低。基本上為了保證出書水質都是厭氧+好氧並用。水中營養平衡就是看水質檢測報告,如果沒有問下生產工藝所產生廢水的主要成分,這個很重要
❽ 厭氧 好氧生化處理工業廢水過程的化學方程式
這個有好氧和厭氧生物處理過程的有機物轉化示意圖,應為每組工業廢水中的有機物都不一樣,所以沒有特定的化學方程式,一般污水處理中都用示意圖來宏觀表示其反應過程。
❾ 電鍍含氰廢水加漂白水去除氰化物後,剩餘的漂白水對水解酸化池和好氧池微生物有影響嗎
簡介: 採用水解酸化-S BR-接觸氧化工藝處理制葯工業廢水,處理水量2000m3/d,進水CODcr約4000mg/L。監測結果表明,處理後出水BOD、CODcr和SS的質量濃度范圍分別為28.3~30mg/L、145.6~285.7mg/L和23.6~27.2mg/L,BOD、CODcr和SS的最低去除率分別為98.5%、93.0%和80.0%,處理出水各項指標完全符合國家排放標准。實際運行顯示,該工藝處理效果穩定,耐負荷沖擊性強,工藝組合合理,具有廣闊的工業應用前景。
關鍵字:水解酸化 S BR 接觸氧化 制葯廢水
中圖分類號:X703.1 文獻標識碼:A
隨著制葯工業的發展,制葯廢水已成為重要的污染源之一。制葯廢水成分復雜、毒性大、色度深,而且廢水水質、水量波動較大,是處理難度較大的工業廢水之一[1~3]。
江西某制葯廠為國家大型企業,主要產品有潔黴素、土黴素、蟲草菌粉等。2003年該公司實施「退城進郊」搬遷工程,生產主廠房遷至市郊,為保護水環境、樹立優秀企業形象,公司同時啟動了廢水處理工程建設項目。項目於2004年9月竣工,經過半年多的運行,處理效果穩定,出水水質可達國家排放標准。
1.設計規模
廢水處理工程設計規模為2000m3/d。
2.廢水來源、水質及處理目標
2.1廢水來源
該公司生產廢水主要為潔黴素生產過程中產生的丁提廢水、蟲草菌粉生產過程中產生的蟲草廢水以及在土黴素生產過程中產生的少量蒸餾廢水。
以上幾種生產廢水的特點是濃度高、水量小,故稱之為高濃度廢水。生產過程中排放的其他廢水多為設備和地面的洗滌廢水,此類廢水的特點是濃度低、水量大,統稱為工藝廢水。公司內排放的廢水還有生活污水,生活污水中有機物污染濃度低,但水量大,可作為工業廢水處理過程中的調配水,降低工業廢水的處理難度。混合後的生產廢水、工藝廢水、生活污水統稱為混合廢水,一並進入處理單元進行處理。
2.2廢水水量、水質
廢水水量、水質見表1,處理後出水要求符合《污水綜合排放標准》(GB8978-1996)中的二級排放要求。
表1 廢水水量水質
廢水名稱
水量(m3/d)
水質指標
pH
CODcr(mg/L)
BOD5(mg/L)
SS(mg/L)
色度(倍)
丁提廢水
160
10.5
35000
20000
300
1500
蟲草廢水
40
5.0
14000
9000
300
600
工藝廢水
800
6.4
1600
900
300
350
生活污水
1000
6.9
400
150
200
70
混合廢水
2000
6.5~8.0
4000
2250
250
400
3.廢水處理工藝
3.1工藝研究與選擇
該廢水有機物含量高,可生化降解性較好,但單獨採用好氧工藝時需對原廢水進行稀釋,且抗生素廢水中往往含有殘余抗生素,會對好氧系統產生不利影響。根據對該廢水的中試和水解酸化的研究,水解酸化反應可以對殘余抗生素改性,提高廢水的可生化性。故考慮加上一個水解酸化過程,在水解階段,把固體物質降解為溶解性物質,大分子物質降解為小分子物質;酸化階段把碳水化合物降解為脂肪酸。水解-酸化菌世代周期較短,故此降解過程迅速。由於厭氧發酵控制在水解酸化階段,可避免因進一步發酵所帶來的沼氣,不會產生普通厭氧處理過程所產生的惡臭氣體,並且避免了完全的厭氧反應對環境要求高,難於穩定運行的缺點。
廢水經水解酸化處理後仍具有較高的污染負荷,單純的好氧處理工藝對制葯廢水處理效果並不理想,因此設計採用「**R+接觸氧化」二級好氧處理工藝。廢水經二級好氧處理後,色度仍然較高,為去除殘余的色度,同時作為系統的把關單元,設置反應沉澱系統進行脫色處理。
在大量調研、比較及中試的基礎上,方案採用「水解酸化+S BR+接觸氧化」工藝。經過上述處理後,廢水可以實現達標排放。
3.2工藝流程
根據工藝調研與中試結果,確定工藝流程見圖1。
圖1 制葯廢水工藝流程
4.主要處理構築物及設備
①格柵井1座 地下式砼結構,設計尺寸5000mm×1000mm×2000mm,有效水位高度1.0m。格柵井配備1台回轉式清污機,柵寬0.5m,高3.0m,柵條間隙3mm,安裝角度600。
②調節池1座 地下式砼結構,設計平面尺寸為19000mm×16000mm,總高度6.0m,有效水深4.5m,有效容積為1368m3。
③水解酸化池1座 半地下式砼結構,設計平面尺寸20000mm×5000mm,總高度6.5m,有效水深5.5m,總有效體積550m3,設計容積負荷為4.15kgCODcr/(m3·d),停留時間6.55h,池內填裝新型組合填料,型號為RXT190-80,直徑190mm,片距80mm,長3.8m,總填裝率70%,填料用量為385m3。填料架為3層A3鋼結構,總面積為300m2。
④S BR池1座 半地下式砼結構,設計平面尺寸28000mm×20000mm,總高度6.5m,有效水深5.5m,總有效容積3080m3。整個S BR池分為2個單元,每單格規格為20000mm×14000mm×6500mm。設計污泥濃度為4~5g/L,排泥量為90m3/d(以污泥含水率為99%計)。曝氣設備選用D192×180型微孔曝氣器,用量為700個,氣水比為20:1,氣流量為2.5Nm3/(個·h)。潷水器為QL3-500型,流量為500m3/h,潷水深度3.0m。
⑤集水池1座 S BR反應池在1.5h內一次最大排水量約500m3,而後續處理為連續工作,平均小時處理量為84m3,故集水池調節容量不得小於400m3。設計集水池為半地下式砼結構,規格為10000mm×8000mm×6000mm,有效水深5.0m,總有效體積400m3。
⑥接觸氧化池1座 半地下式砼結構,設計規格20000mm×10000mm×6500mm,有效水深5.3m,保護高度1.2m,有效容積1000m3,設計容積負荷為1.93kgCODcr/(m3·d),停留時間12h。池內所裝填料的型號、填裝規格同水解酸化池一致,填料用量為700m3。曝氣方式與S BR池一致,選用D192×180型微孔曝氣器,用量為660個,氣流量為氣流量為2.5Nm3/(個·h)。
⑦平流式反應沉澱池1座半地下式鋼筋混凝土結構,設計規格20000mm×5000mm×6500mm,其中反應區尺寸為5000mm×1000mm×3500mm,池子有效水深2.5m,有效容積250m3,表面負荷率為0.84m3/(m2•h),停留時間2.96h。沉澱池設置污泥斗2個,尼斗高度2.5m,傾角為60°;為加速污泥沉澱,同時兼顧脫色處理效果,需向池內投加PAC混凝劑,設計投加量為180kg/d。
⑧污泥濃縮池1座 地下式砼結構,設計規格10000mm×8000mm×6000mm,有效水深4.0m,有效容積320m3。濃縮池用來儲存從反應沉澱池、水解酸化池、**R池等排出的污泥並且還可以起到濃縮污泥降低含水率的作用。
5.運行結果及分析
5.1運行結果
該工程自2004年9月運行至今,系統運行情況良好,處理效果可靠。系統穩定後,2005年3個月的例行監測結果見下表。
表2 系統運行結果1
項目
進水
調節池出水
水解酸化池出水
**R池出水
接觸氧化池出水
反應沉澱池出水
總去除率( %)
CODcr
3576.5
3397.6
2582.3
870.8
174.2
145.6
95.9
BOD5
1931.3
1833.5
1649.6
244.1
48.8
29.7
98.5
SS
235.0
225.6
142.1
109.5
120.6
23.6
90.0
色度(倍)
390
378
215
166
100
40
89.7
pH
7.50
7.35
6.30
7.45
7.65
7.80
-
註:數據為2005年3月10監測值,各項目單位除pH、色度外均為mg/L。
表3 系統運行結果2
項目
進水
調節池出水
水解酸化池出水
**R池出水
接觸氧化池出水
反應沉澱池出水
總去除率( %)
CODcr
3893.6
3681.9
2945.4
983.9
285.8
213.5
94.5
BOD5
2132.7
2026.1
1824.8
273.5
55.6
28.3
98.7
SS
268.5
219.6
137.3
106.2
115.8
25.3
90.7
色度(倍)
420
408
235
175
105
43
89.7
pH
7.12
7.43
6.25
7.60
7.73
7.95
-
註:數據為2005年4月15日監測值,各項目單位除pH、色度外均為mg/L。
表4 系統運行結果3
項目
進水
調節池出水
水解酸化池出水
**R池出水
接觸氧化池出水
反應沉澱池出水
總去除率( %)
CODcr
4085.2
2935.8
2818.4
1268.3
380.5
285.7
93.0
BOD5
2065.8
2087.1
1878.3
289.8
60.5
30.0
98.5
SS
280
265.8
171.5
130.5
127.1
27.2
90.3
色度(倍)
350
340
250
185
115
70
80.0
pH
6.95
7.20
6.15
7.30
7.50
7.80
-
註:數據為2005年5月13日監測值,各項目單位除pH、色度外均為mg/L。
5.2運行結果分析
①調節池單元主要起混合各類廢水、調節水質的作用,對各污染物的去除率不大。
②水解酸化處理單元對CODcr的去除率在20%左右,其主要作用是消除抑菌性污染物對後繼生化處理的影響,提高廢水的可生化性。
③**R池對CODcr去除率大於65%,表明水解酸化處理單元破壞了廢水中有機物的發色基團,降低了毒性物質對後繼處理單元處理效率的不良影響。
④接觸氧化池對CODcr去除率大於70%,說明生物接觸氧化池內的生物膜經過培養馴化後,逐漸適應了制葯廢水的環境。
⑤在反應沉澱池處理單元,為提高泥水分離的效果,可投加聚合氯化鋁(PAC),與有機物和SS發生絮凝反應,使上清液達標排放。在系統運行中發現,接觸氧化池出水水質良好,不必投加PAC出水即可達標。
6.技術經濟指標
工程佔地2400m2,構築物佔地1700 m2。總投資約700萬元,單位建設費約3500元/立方米。總裝機容量252.46Kw,運行負荷為93.25Kw。直接運行費用約0.96元/立方米(主要為電費、葯劑費及人工費)。工程削減污染負荷約2700tCODcr/a。
7.結論
(1)採用「水解酸化-S BR-接觸氧化」工藝處理含抗生素的高濃度制葯廢水具有良好的處理效果,出水完全符合國家二級排放標准(GB8978-1996)。
(2)水解酸化的設計是合理的,水解-酸化菌的世代周期較短,整個降解過程迅速,不但可以消除抗生素抑菌性對生化反應的不良影響,而且厭氧發酵控制在水解酸化階段,可以避免進一步發酵產生臭氣,有利於維護制葯廠的內部環境。
(3)該工藝將高濃度生產廢水、工藝廢水、生活污水進行混合後集中處理,既無需外加清水調節水質,節約了水資源;又避免了重復建設,節約了投資成本。工藝對污染物去除效率高、投資低、運行穩定且不產生臭氣,是一條行之有效的方法,經濟合理,值得同類工程項目借鑒。
參考文獻
[1]潘志彥,陳朝霞,王泉源等.制葯業水污染防治技術研究進展[J].水處理技術,2004,30(2):67-71.
[2]范永哲,戚鵬,趙仁興.水解酸化處理青黴素、土黴素廢水實驗研究[J].環境保護科學,2002,28:19-21.
[3]白明超.厭氧-好氧生化法處理制葯廢水工程調試及管理[J].廣東化工,2004,(3):45-47.
[4]北京市環境保護科學研究院等.三廢處理工程技術手冊-廢水卷[M].北京,化學工業出版社,2000,673-679.
[5]唐受印,戴友芝.水處理工程師手冊[M].北京,化學工業出版社,2000,376-378.
❿ 新宇達環工業污水處理與運維好氧CASS工藝指的是什麼啊
好氧池:主好氧CASS工藝已經在我公司多個工業廢水項目廣泛應用,CASS工藝集反應、沉澱版、排水、功能於一體權,污染物的降解在時間上是一個推流過程,而微生物則處於好氧、缺氧、厭氧周期性變化之中,從而達到對污染物去除作用