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旁路煙道技術處理脫硫廢水

發布時間:2024-06-27 14:53:16

㈠ 電廠煙氣脫硫系統運行調整的主要任務是什麼

目前,隨著我國電力工業的污染物的國家環保排放標准日益嚴格,新建及擴建發電廠的要求必須安裝脫硫裝置。由於近兩年電力供應緊張,新建機組迅猛增加,並且機組燃煤供應緊張,電廠燃用煤質較差,基本是輸送到什麼煤就燒什麼煤,基本沒有選擇低灰份低硫煤的餘地,污染相當嚴重,在新建機組投產的同時,要求配套的脫硫裝置也相應投產。由於脫硫裝置也就是近兩年才大量安裝,目前投產的脫硫裝置裝機容量及台數也不多,總是落後機組安裝及投產。 脫硫系統目前大部分採用是石灰石石膏濕法脫硫工藝,基本是引進國外技術,由於在短時間內我國大量安裝脫硫裝置,生產廠家是迅速搶占脫硫市場,沒有時間進行總結和技術消化,包括脫硫系統運行和調試方面。現在我國也沒有相應的行業標准和國家標准進行指導,每個脫硫工程調試大部分是外方進行指導,試驗調試的標准也是採用國外的標准,因此希望我國相應的管理部門盡快出台脫硫系統的相應技術標准。 天津大港發電廠 FGD總體設計:
FGD入口煙氣量1131000Nm3/h(濕煙氣) FGD入口SO2濃度≤507ppm
FGD入口煙塵濃度≤157mg/ N m3(干煙氣)
FGD脫硫效率≥95% FGD入口煙溫125℃
煙囪出口煙氣溫度≥80℃
煙囪出口SO2濃度≤25.3ppm 字串1 煙囪出口粉塵濃度≤50.0mg/ Nm3(干煙氣) 鈣硫比1.034 煙氣SO2去除量1.45t/h 石灰石耗量2.7t/h
石膏產量4.6t/h 石膏含水量≤10% 天津大港發電廠主要設備參數
吸收塔:液柱塔 11.9m×7.9m×34.05m(H) 吸收塔漿液循環泵:流量4100m3/h,揚程16mH2O
真空皮帶脫水機:出力6.9t/h(濕餅),過濾面積為9m2 氧化風機:流量2200 m3/h(濕),兩運兩備
FGD增壓風機;動葉可調軸流式風機,流量1859314 m3/h,靜壓升4084Pa
GGH:回轉式,漏風率≤0.5%
濕式球磨機;出力5.4t/h,出料細度325目,90%通過。 1 煙氣含硫量大於設計值的問題 由於目前電廠燃用煤種變化太大,煤的含硫量大於以前脫硫系統設計煙氣中的含硫量,脫硫系統無法全部脫硫,只能部分煙氣脫硫。由於脫硫系統是處理鍋爐部分煙氣,因此對脫硫系統煙道出口CEMS顯示的濃度值與實際吸收塔煙氣脫硫後濃度有一定偏差,吸收塔出口在線監測取樣點的位置在旁路原煙氣和處理後靜煙氣的混合位置,此處煙氣中的SO2濃度場和溫度場分布不均,通過我們測試,當DCS的CRT顯示濃度與實際測量段面最大濃度及最低濃度差幾倍,由於是旁路煙氣和凈煙氣混合,DCS顯示吸收塔出口溫度和旁路煙氣和凈煙氣混合,溫度顯示也可能不正確,需要重新確認溫度測點位置。因此在線監測(CEMS系統)顯示的數值只能在運行時進行參考,或對在線檢測系統(CEMS系統)數值進行系數修正。在以後可能由於煤炭市場的變化,燃煤電廠煤炭供應緩和,這種情況會減少。
2 鍋爐開脫硫系統旁路擋板的運行方式
目前大部分新建機組及老機組安裝脫硫裝置時間基本落後機組投產時間,並且現在我國供電緊張,基本是機組全部帶負荷,不可能有停爐機會進行脫硫煙風系統調試,脫硫系統的調試及投產也受到相應影響。由於目前脫硫系統設備運行的穩定性不是很好,關旁路投入脫硫系統後發電廠對機組運行的穩定性也不放心,擔心脫硫系統運行出現故障時可能造成機組停運。所以大部分機組脫硫調試期間及運行時開旁路擋板運行,防止脫硫系統突然出現故障時,對鍋爐爐膛負壓產生影響,造成機組跳閘。但這種運行方式會對脫硫系統運行產生一定影響,增壓風機動葉或靜葉調節風量是根據引風機出口風壓、旁路擋板壓差、鍋爐負荷等信號進行調節,開旁路後由於煙氣流向發生一些變化而造成這些反饋信號可能不準,脫硫煙風系統運行會造成以下二種不正常的情況; 第一種情況,鍋爐的煙氣有一部分原煙氣走脫硫系統的旁路煙道。

㈡ 脫硫技術中濕煙氣排放對周圍環境的影響有多少

環境空氣主要污染源抄為煙囪排放燃煤產生的廢氣,主要污染物為SO2、NOx和煙塵;水環境主要污染源為生活污水、含煤廢水、化學再生廢水及反洗排水等;固體廢棄物主要是燃煤燃燒所產生的灰渣以及脫硫副產物石膏。主要雜訊源分布在主廠房、碎煤機室、引風機、給水泵等部位,其中主廠房內的高強聲源設備是形成環境雜訊的主要部分,主要污染因子為高、中、低頻雜訊。降低NOx排放措施:將採用低氮燃燒器,同時設置SCR脫硝裝置,可有效減少NOx的排放量。脫硫措施:採用脫硫採用石灰-石膏法脫硫工藝,不設GGH,取消煙氣旁路,脫硫效率≥98%,可有效減少SO2的排放量。除塵措施:採用二室四電場電除塵器除塵,除塵效率≥99.9%;另外濕法煙氣脫硫裝置尾部增加凈化裝置,可以有效減少煙塵排放量。利用一座高度為210m、出口直徑6.5m鋼筋混凝土套筒式煙囪排放煙氣,可大大提高煙氣的抬升高度,有利於充分利用大氣的擴散稀釋能力,降低煙氣污染物的落地濃度。

生活污水通過室外化糞池及廠區生活污水下水道匯集排入生活污水下水管網,由統一處理後復用。電廠生活污水包括主廠房、化水車間實驗樓及其他附屬建築的衛生間排水。

㈢ 環保部布袋除塵器是否充許設置旁通閥

不允許設置。
為了加強對火電企業脫硫設施鍋爐布袋除塵器運行過程的監管,提高脫硫設施運行效率,2010年6月,國家環境保護部下發了《關於火電企業脫硫設施旁路煙道擋板實施鉛封的通知》(環辦[2010]91號)文件。按照要求,2010年9月底浙江省內火電廠均實施了對脫硫旁路擋板的首次鉛封。一年多來,電廠應對鉛封採取了系列措施,現就鉛封後實際旁路開啟情況及逐步過渡取消旁路的對策進行分析和討論。
1、 應對鉛封採取的措施
1.1 修改旁路開啟保護邏輯
鉛封要求下發之初,浙江省內火電廠均積極響應,經過各集團組織論證以及採納各技術單位給予的提議參考,首先對旁路開啟的保護邏輯進行了修改。在常見的旁路擋板保護聯鎖中,有四個聯鎖是所有火電廠一致選擇保留的,它們是增壓風機入口壓力超限開旁路、GGH停轉開旁路、多台循環泵跳閘開旁路以及增壓風機跳閘開旁路。這四項聯鎖的保留主要基於對脫硫設備的保護以及對煙道、擋板 安全性的考慮。對於機組MFT開旁路以及機組RB開旁路這2項聯鎖,絕大部分電廠也選擇了保留,部分取消了MFT信號直接觸發開旁路。大部分廠取消了進口煙塵 濃度高於定值、運行中煙溫偏低開啟旁路,小部分改成了報警;油槍的投運聯鎖部分被取消,部分改成人工判斷可投撤;進口溫度高於定值部分廠考慮到煙氣超溫的情況可能發生仍保留投入,部分廠則改成了報警;進出口擋板開信號消失的聯鎖也類似,電廠也酌情進行保留或改成報警。
在修改旁路開啟保護邏輯時,除了對聯鎖進行了是否保留的選擇,對於聯鎖的觸發條件也進行了修改,主要為增加延時(如超溫、失速,信號消失等)和對定值放寬(如壓力、溫度、振動條件值等)。最典型的就是增壓風機入口壓力超限保護的定值,在分析脫硫廠家的設計參數和各爐煙道、擋板實際運行中的情況後,普遍對正負限定值都予以了放寬,從後續實際運行效果看,沒有產生不利影響,這些修改還是比較謹慎和合理的。
1.2 調整旁路擋板試驗和GGH離線沖洗周期
為保證旁路擋板可靠開啟,作為檢查手段,旁路擋板定期活動試驗一直是作為一個常規工作而開展的,一般會1-2月進行一次,鉛封後近一半的廠已不進行旁路擋板周期試驗,主要利用機組調停或停運時開展這項工作。調研中發現個別廠旁路擋板存在密封片易變形的問題,由於無法掌控變形是否會對開啟帶來影響,因此取消定期試驗,會帶來一定的風險。在有GGH裝置的電廠,當GGH壓差上升到一定允許限值,在線高壓水沖洗也不能緩解時,就需要停運脫硫,進行離線高壓水沖洗,頻次高的廠可能1個月會清洗2-3次。在鉛封實施後,旁路開啟受限, 而且環保部門不再允許將旁路擋板定期試驗時間計為免責時間,因此對這兩個開旁路的頻次,電廠也進行了控制。目前,部分廠已能做到與機組檢修同步,這得益於設備本身選型較好,或近年經過了改造。投運較早的GGH普遍離線頻次較高,平均2月1次,對擋板開啟次數和投用率的影響較大。
1.3 設備改造和優化
設備的可靠性直接關繫到脫硫系統的正常運行,在向取消旁路過渡中,對設備系統的改造和優化是一個必不可少的環節。改造和優化措施主要有:
(1)GGH換熱元件改成大通道防堵型;GGH吹灰器改造,增加吹掃空壓機,盡可能延長定期離線沖洗的周期,做到與機組檢修同步。檢修時化學清洗換熱元件,有部分換熱元件可備用。
(2)因增壓風機前負壓波動多次開擋板較多的廠,通過燃燒工況調整,修改前饋、後饋系數,對煙道、擋板承壓重新核算,放寬了定值 。
(3)增壓風機入口擋板增加為2台執行機構,加雨棚;增大擋板執行機構的力距;更換所有油管路的軟管;液壓油管換成可靠型號防漏;增壓風機停運後輪轂及葉片上加強清灰,保證風機振動正常;漿液循環泵減速箱冷卻採用內部蛇形管加潤滑油外置冷卻器閉式冷卻水,保證冷卻效果好。
(4)循環泵入口濾網換型,增大通流量,降低泵氣蝕;泵出口大小頭防腐換成不銹鋼;吸收塔噴淋層增加耐磨板,中隔板位置焊接合金板;噴淋管經常損壞部位加裝不銹鋼護套,吸收塔連接短管加裝內套管。噴淋加裝監測,噴淋層加厚,除霧器加裝支撐,噴嘴更換,死區加裝沖洗;吸收塔出口增設疏水槽、管,減少水汽對尾部煙道的腐蝕和GGH的結垢;襯膠補後易脫落,加強修補質量過程式控制制;對除霧器沖洗邏輯進行修改,增加一級除霧器的沖洗頻次。確保投用率前提下,定期對吸收塔內部進行清理。
(5)煙風道的鱗片易起泡,需經常檢查,並加強修補質量過程式控制制;對煙囪腐蝕進行監控,機組停運時,對煙囪防腐要及時進行評估、修補。
(6)廢水處理系統擴容;三聯箱增設旁路;制漿系統增設補水管;工藝水管改成襯膠;在線pH計、密度計換型,改母管上測量,保證檢測的准確性;採用熔斷法在線處理電除塵陰極螺旋線故障,故障頻發電場檢修時成批更換極線,保證電場的正常投運。
2、鉛封以來旁路開啟統計及分析
我們選取了2010年11月-2011年9月這段鉛封後時間,對省內14個廠旁路開啟的次數和原因進行了歸類。統計,並與2009年11月-2010年9月進行了對比。在這兩組對照時間中,鉛封前全省總計開旁路436次,而鉛封後為318次,開啟次數明顯下降,說明了鉛封這一環保的強制力,確定起到了限制旁路開啟的作用。有9個廠開啟次數明顯下降,部分幅度較大,呈現上升的有4個廠,幅度不太大。
而造成開啟的原因中鉛封前達19項,鉛封後少了5項,這少的5項分別為氧化風系統故障,進出口擋板故障,入口煙溫異常,電網外部線路故障以及低壓脫硫變跳閘。
鉛封前開啟原因佔比合計超過80%,且位列前五位的原因依次為:GGH故障或離線清洗、增壓風機入口風壓波動、增壓風機故障、機組RB或低壓荷、鍋爐MFT;而鉛封後,原因佔比合計超過80%的仍是這五個,排名上增壓風機入負壓波動變成列最後,其他依次不變。
3、 旁路開啟受限目前帶來的影響
從浙江省內各電廠對旁路開啟邏輯的修改可以看出,由於對大部分重要聯鎖予以了保留,目前電廠在旁路開啟上還是屬於「該開則開」 的階段,環保部門總體還是持理解態度。因而旁路開啟受限或取消可能帶來的影響大部分沒有付諸表現,也就是說,目前尚未出現因脫硫設備檢修而被迫停運主機的情況;而鍋爐MFT、機組RB、入口煙溫高時旁路也都開啟,由此帶來的煙風系統失穩以及吸收塔內部部件損壞風險暫不存在;入口煙溫低,發生不多,持續時間短,今年煤種硫分普遍不是很高,脫硫設備鍋爐布袋除塵器系統容量尚能緩沖,因此對這兩種情況,各電廠基本能做到不開啟旁路。
在鍋爐啟停階段,浙江省內電廠電除塵器投用中,有3個電廠較早,基本點火後就投用電除塵器;大部分電廠還是按照電除塵入口溫度要求逐步投運電場,其後一般在50%機組負荷時投運脫硫。浙江省內4*600MW機組(無GGH)從2010年下半年開始就脫硫投運按要求進行旁路取消 的前期准備和方案認證,並把2011年作為一個過渡期,給予電廠每台爐全年12h作為旁路可開啟時間,這其中包括了擋板定期試驗,機組度網期間擋板異常開啟時間。針對這一要求,目前電廠採用電除塵投運與鍋爐點火同步,脫硫投運與機組並網(10MW)同步的方式。為了減少運 行期間異常,進行制漿、氧化,廢水處理、事故漿液貯存能力的增容,盡量結合機組檢修安排脫硫系統缺陷設備的維修,同時開始逐步取消增壓風機。機組異常停機時,盡量採用滑參數運行方式,直到脫硫與鍋爐同步停運。在這種方式下,到目前為此,今年電廠僅因處理1號增壓風機液壓油管漏油開過1次旁路,每月脫硫投用率都接近100%。
該電廠目前的運行方式已是浙江省內相對較好的做法,觀其效果,影響還是存在的。首先是低溫腐蝕風險。機組剛並網時煙氣溫度還不高,此時脫硫投入,出口煙溫必是偏低的。查閱歷史曲線發現機組剛並網時(10MW)電廠脫硫出口煙溫 一般在30度左右,等機組負荷上升,出口煙溫上升到45度以上(正常脫硫出口煙溫)往往需要2h左右,這期間脫硫後設施煙道就處於低溫高濕腐蝕風險,而該電廠為兩爐合用一內筒煙囪、兩爐啟停使該煙囪腐蝕風險進一步加大。在機組檢修時,對煙囪防腐層進行修補已成為一項定期工作。升爐期間盡管有電除塵投 用,但它對煤粉的去除效果較差,未燃盡碳,包括有時點火不好仍需投油時的油滴仍不可避免地進入到漿液,據電廠反映,採用這一運行方式後,吸收塔漿液起泡發黑(有溢流)較常見,有時還導致盲區,需加大廢水排放。如果史採取加大廢水排放的措施,啟、停爐1次造成的對 漿液的影響,需半個月左右才能完全自然置換,對石膏脫水和品質有一定影響。如果機組啟停頻次較多時,石膏脫水系統的稀釋緩沖能力下降、則危害更大。
對於運行中投油槍是否需開旁路的處理,各電廠有所不同。有一半電廠在投油負荷下均開啟擋板,另一半電廠在投油負荷下均開啟擋板,另一半則基本做到不開。為了減少影響,電廠一方面盡量與高度溝通,爭取負荷能穩定在投油負荷以上,即不投油;另一方面即使投油也盡量少股幾支油槍,並採用間斷投用方式。目前看來,投油對脫硫漿液影響主要表現為漿液起泡溢流(部分電廠定期加入消泡劑),漿液表面有些發黑,但對塔內漿液反應、脫水和石膏品質基本沒有較大影響。
4、取消旁路的對策
目前大部分2011年閃投運的脫硫裝置都採用有旁路設計,而環保部門最近已提出2012年起即將把取消脫硫旁路提上議程。從以上浙江省內電廠脫硫開旁路的現狀看,短時內完全取消旁路難度和壓力甚大。因為目前還缺少老機組旁路無聲封堵後成熟和完善的運行經驗。一旦取消或臨時封堵旁路煙道,則脫硫裝置與主機將成為一個串聯系統而必須同步啟停,因此,必須充分考慮無旁運行時的特殊性,提出有針對性的應對策略,同時進行改造和優化,才能提高無旁路爐及脫硫系統的運行可靠性。
4.1 評估脫硫設施現狀
建議在現有脫硫設施脈沖除塵器取消旁路前進行全面謹慎的評估。評估的內容應包括煤質波動、脫硫設備可靠性、機組運行可靠性、旁路開啟的統計分析等多個方面。通過評估可找出制約電廠旁路取消的主要因素以及權重,這樣根據優先次序,在過渡期內逐步開展改造、增容和優化,使旁路開啟水平能逐步趨近於取消。也可對取消旁路的實施廠進行優先排序:沒有GGH且取消增壓風機運行的機組,是可以首先進行取消旁路的實施對象;其次是沒有GGH的機組,由於沒有該高阻力設施,對引風機擴容,從而取消增壓風機實施相對容易;GGH和增壓風機均有的機組 實施也最困難。當GGH壓差能長期控制在一個較穩定的水平,可以結合脫硝改造,考慮對引風機擴容,從而取消增壓風機。
4.2 燃料品質是首要保證
煤質是首要因素,需要通過統計分析,將最差煤種的情況納入考慮。其中灰分、硫分是主要因素,前者影響電除塵器的除塵效果,後者影響整個系統可脫硫容量,此外煤質造成點火的難易會影響微油、等離子點火的效果,燃燒不好造成鍋爐不能正常運行帶來諸如MFT影響。因而如取消旁路運行,對煤種的品質和穩定性要求必然提高,低硫煤的采購以及高低硫煤摻燒仍是從源頭保證脫硫系統正常運行的首要工作,還有在鍋爐冷態啟動階段盡可能燃用揮發分高的煤種作為啟動煤種,不但有利於縮短鍋爐的啟動過程,也降低了因點火困難、消耗大量的烯 油給脫硫裝置帶來的一系列影響。
4.3 鍋爐運行和脫硫運行對策
在電除塵器運行過程中,為了減輕未燃盡油污碳粒對吸收塔漿液系統的污染,在鍋爐點火啟動前尤其是冷態啟動前,電除塵器的灰斗加熱、絕緣支柱套管加熱及放電極絕緣室加熱最好能提前24h投入,確保電除塵器和干除灰系統投入運行且吸收塔循環泵啟動投入後再點火起爐。在鍋爐點火啟動階段,為防止部分未燃盡油污和碳粒隨煙氣經過電除塵器時發生二次燃燒,應控制電除塵器各電場的二次電壓在起暈電壓和閃絡電壓之間,並適當限制二次電流值。運行過程中密切監測電除塵器出口的煙塵濃度,必要時可考慮實施電袋除塵器或布袋除塵器的改造,其中良好運用除塵器布袋和除塵器骨架以進一步提高除塵效率。
為了防止脫硫吸收塔入口煙氣超溫,保護吸收塔內部構件、襯膠或鱗片襯里,除霧器應設置事故噴淋減溫裝置,並確保噴淋減溫裝置能夠可靠投入。在脫硫裝置運行期間,應密切監測脫硫系統的主要運行參數及吸收塔出、入口溫度的變化。在鍋爐停爐階段,也應待進入吸收塔進、出口煙溫降至耐溫極限以下並確保安全時方可停運所有循環泵。對於事故噴淋系統,在日常運行過程中加強設備維護,對高位水箱設立自動補水,並經常確認水位,系統電源接入保安電源,定期開展噴淋試驗以確保其能及時動作也是非常重要的。
在鍋爐調整和脫硫調整時,應保證鍋爐燃燒的穩定性,控制空預器漏風,確保煙氣參數不嚴重偏離設計條件。在鍋爐點火啟動階段、低負荷投油助燃階段或煤種含硫量驟升階段,密切監視脫硫系統運行參數,加大對吸收塔漿液品質的化驗分析,一旦出現吸收塔大量溢流起泡、pH值無法有效提升和穩定、漿液品質惡化、石膏脫水困難等狀況,可採取置換漿液的方式消除影響。嚴格監控脫硫系統的運行條件,加強對吸收劑、工藝水和蒸汽等品質的監控,提高在線儀表的可靠性和穩定性,加強脫硫系統的化學監督工作並制定為制度的形式,定期定時對脫硫系統各介質的化學分析,在鍋爐冷態啟動投油助燃或低負荷投油穩燃階段,密切關注和分析吸收塔漿液的含油量,為漿液置換、除霧器噴淋沖洗提供科學的參考依據。
提高檢修水平,在日常的運行實踐中,應加強脫硫系統和設備的檢修維護和管理水平,並形成嚴格的管理制度,充分重視脫硫系統的各個缺陷和故障點,發現問題必須及時分析和處理,避免形成隱患,必要時將脫硫系統關鍵設備包括煙囪納入主設備的維護和管理范疇。重點關注管道容器系統和旋轉元件的沖刷磨損和腐蝕問題、GGH和除霧器的結垢堵塞問題以及尾部煙道和煙囪的腐蝕滲漏問題,對脫硫系統真正做到逢停必檢,達到防患於未然。
4.4 與環保部門溝通
火電廠脫硫裝置取消旁路,如果倉促上馬,恐怕會給電廠生產運行帶來一定的影響,各發電集團和電廠有必要與各級環保部門積極溝通,通過分析讓其了解目前企業的旁路開啟現狀和取消旁路的影響,爭取合理的過渡期限,完成必要的改造和優化,使取消旁路能安全的、可靠的實施。

㈣ 發電廠石灰石法脫硫的成本是多少

發電廠採用濕法石灰石/石膏煙氣脫硫裝臵(以下簡稱FGD),脫除鍋爐燃燒產生的SO2,每台鍋爐額定蒸發量為410t/h,2台爐配1台200MW汽輪機。2號機組(3、4號爐)FGD採用BBP脫硫技術。
1工藝系統及主要設備(2號機組)
FGD布臵在鍋爐除塵器後,工藝系統主要包括:煙氣系統、SO2吸收系統、吸收劑(石灰石漿液制備)系統、石膏脫水系統、工藝水系統、廢水處理系統以及副產品石膏炒制及制板系統。主要設備包括:增壓風機、煙氣擋板門、回轉式換熱器(GGH)、吸收塔、除霧器、噴淋管、氧化風機、循環漿泵、破碎機、濕式球磨機、石灰石旋流器、石膏旋流器、真空皮帶脫水機、石膏炒制及制板設備等。
在引風機出口至煙道上設臵旁路擋板,當FGD裝臵運行時,旁路擋板關閉,進、出口擋板打開。煙氣由增壓風機引入FGD系統經煙氣換熱器(GGH)降溫後進入吸收塔,從吸收塔出來的凈煙氣再進入GGH升溫後經煙囪排入大氣。當FGD停運時,旁路擋板打開,進、出口擋板關閉,煙氣直接從煙囪排入大氣。

2FGD運行費用分析
FGD運行費用主要包括:石灰石、工藝水、廢水處理葯劑以及轉動設備電耗。其中電能消耗是FGD運行中最主要消耗,約占總消耗費用的60%~70%。脫硫副產品石膏在建築業、建材業中有著廣泛的應用,石膏及石膏板的銷售收入可有效的降低一部分運行成本。下面就熱電分公司2號FGD運行費用進行簡要分析,2002年主要運行指標見表1。

從表1可看出:
(1)2002年2號FGD運行6943h,投運率達97.18%,脫硫效率98.2%,耗電率1.005%。
(2)石灰石消耗8569t,按74.6元/t計算,年費用63.9萬元。
(3)耗水量按設計36t/h計算,年耗水25萬t,按0.87元/t計算,水費21.75萬元。
(4)耗電量1.2174×107kW·h,按0.278元/(kW·h)計算,電費為338.4萬元。
(5)年處理廢水量9597.2t,根據年消耗葯劑量計算,處理1t廢水費用在8元左右,年處理廢水葯劑費用近10萬元。
(6)二水石膏年產量15052t,其中炒製成半水石膏2729t,銷售二水石膏(15052-2729)=12323t,以63元/t計算,銷售可收入77.63萬元。
(7)石膏板生產量59265.6m2,扣除2%損耗,按27元/m2計算,石膏板銷售可收入156.8萬元。
綜上所述,2號FGD實際年運行總費用為:
運行費用=消耗費用(石灰石+水+電+葯劑)-銷售收入(二水石膏+石膏板)=(63.9+21.75+338.4+10)-(77.63+156.8)=434.05-234.43=196.62萬元。

㈤ 燃煤電廠脫硫廢水排放指標限值的計算方法研究

目前我國燃煤電廠脫硫廢水標准DL/T997—2006的排放指標與限制內容已不符合社會發展需要,為此,本文提出了燃煤電廠脫硫廢水排放指標限值相關計算方法。
論文調研了美國和國內的相關規范,對排放指標確定范圍的具體數值和演算法模型展開深入研究,結合我國行業發展狀況和國情給出了具體的修訂建議,通過計算模型得出脫硫廢水污染物控制參數的直接排放限值,氯化物日最大排放限值≤500mg/L,總溶解固體(TDS)日最大排放限值≤215mg/L,硒≤1.5mg/L,汞≤0.005mg/L等。
2015年國務院印發《水污染防治行動計劃》(以下簡稱「水十條」)明確了我國水環境治理的重點,為中國水污染防治指明了方向。
燃煤電廠濕式石灰石石膏法煙氣脫硫(FGD)產生的脫硫廢水以其污染物組分復雜、不少重金屬含量超標,直接排放將對環境及人體產生多重且長期的危害,因此電力行業2006年首次制定了《火電廠石灰石石膏濕法脫硫廢水水質控制指標》DL/T997,通過濃度控制對相應的污染物排放指標、處理技術提出了無害化要求。
脫硫廢水常規處理方法為化學沉澱、絮凝、中和、沉澱等技術路線,但隨著近年來零排放技術等的逐步出現與成熟,加之現有執行標準的控制指標種類少、不區分技術制定標准限值等問題,原有標准在技術先進性、環境要求方面的適應性越來越低。
為進一步完善國家環境污染物排放標准體系,規范和加強火電行業廢水排放管控,引導電力污染物環保產業可持續健康發展,對脫硫廢水標准進行修標已是大勢所趨尺宏。
本文通過對比我國與美國污染物排放標準的修訂及污染物排放指標濃度限值的計算模型,制定出適用於我國脫硫廢水污染物控制參數的直接排放限值計算方法。
1中美污染物排放標准修訂對比
1.1美國確定基於技術的污染物排放指標的流程
美國確陵鬧冊定水質污染物排放限值的方法基本分為以下3種:①特定化學物質法;②廢水綜合毒性法;③生物基準或生物學評估法。
經研究,美國工業點源水污染物排放限值的確定方法主要為水環境質量的綜合毒性法,該法採用水生生物暴露試驗的方法確定污染物綜合毒性,適用於難確定廢水水質復雜且難提出特定污染物的情況。
這區別於為滿足特定化學物質水質基準的特定化學物質法。根據美國國家污染物排放削減計劃(NPDES),其核心內容即排污許可證的頒發與實施,而該政策的實施內容則為點源水污染物排污許可限值。
美國對於點源污染物排放限值的確定方法依據之一為技術基礎(technology-based),即考慮目前能達到的技術處理能力;之二為水質基礎(water quality-based),即充分考慮以環境生物影響與人體健康為本的水質標准。
圖1給出了美國EPA基於處理技術確定廢水污染物排放指標限值的客觀研究流程。
圖1 美國環保署(EPA)水污染物排放標准限值確定流程
1.2國內常規污染物排放標準的修訂程序
我國的工業污染物排放控制標准通常以對應的污染物去除工藝、技術路線為主要修標依據,以人體健康(即環境效益)為基本要求,標准所控制的技術路線除技術可行外還要充分考慮經濟指標,即投資、運行費用等。
根據以上現有客觀修訂依據,本文作者通過綜合分析各類標準的修訂背景、必要性、計算研究方法等步驟,所確定的標准確定過程分解如圖2。
圖2 脫硫廢水污染物控制標準的修標流程
1.3我國污染物排放指標存在的問題
1.3.1相關指標在標准中體現不夠
我國對於脫硫廢水的控制標准有行業標准《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質控制指標》(DL/T997—2006),其中指標有對重金屬的控制如總汞、總鉻、總鎘、總鉛、總鎳、懸浮物、化學耗氧量、硫化物、氟化物、硫酸鹽、pH進行了制約。
考慮到目前國內推薦應用的脫硫廢水處理技術路線,如沉澱、混凝、彎汪中和等化學處理後達標排放,即三聯箱技術。此路線對懸浮物與大部分金屬及重
金屬汞、砷去除率很高,但對氯化物、溴化物、硼、硫酸鹽、銨和其他溶解固體(TDS)去除率低[13];並且對某些有害元素如硒等去除效果差。
對於此種處理技術,現有的控制標准種類少,對可溶性鹽及硒等有害物質的排放在標准中體現不夠。
其次我國推薦的脫硫廢水處理技術路線還有化學沉澱、混凝、中和預處理+膜濃縮+煙道余熱蒸發乾燥/蒸發結晶,即脫硫廢水零排放技術。
此技術需要對汞、砷、硒和硝酸鹽/亞硝酸鹽的出水濃度進行限值,以及對總懸浮固體(TSS)進行限制。
我國脫硫廢水控制標准不再符合社會發展需要,需增加現有執行標準的控制指標,更應該關注溶解性總固體TDS、硝酸鹽/亞硝酸鹽,汞、六價鉻、銅、硒等有害物質控制指標。
1.3.2未充分考慮技術經濟可行性
深入研究美國環保署2015年最新修訂的關於點源燃煤電站的污染物排放標准40 CFR Part423,《Effluent Limitations Guidelines and Standards for the Steam Electric Power Generating Point Source Category》;Final Rule,關於FGD廢水的控制標准有兩套BAT(best available technology economically achievable,最佳經濟可行技術)限制,第一套BAT控制標準是對TSS(total suspended solid,總懸浮固體)制定的數值限制標准,該控制方法與EPA先前制定的關於TSS的BPT(best practicable control technology currently available,最佳現有實用控制技術)規范在數值上相同;第二套BAT控制標準是對汞、砷、硒、硝酸鹽/亞硝酸鹽氮制定的數值限制標准,而自願採用先進技術的現存燃煤電廠(ES,existing sources)與新建電廠(NS,new sources)的FGD廢水控制指標為汞、砷、硒、TDS(溶解性總固體)。
但我國還未建立系統的污染物削減技術評估體系,目前我國制訂的BAT僅11個,不足以支撐所有行業的水污染物排放標准制修訂工作。
1.3.3標准在技術先進性、環境要求方面的適應性需提高
在制定標准時應與現今脫硫廢水處理技術及環境要求無縫銜接。行業水污染物排放限值是通過綜合考慮工業排污水平、污染物處理技術、環境質量要求、國內外相關標准等多方面的因素來制訂。
如今零排放技術已在我國部分應用,《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質控制指標》已遠遠不適用於當今污染控制技術。
美國對於濕法脫硫廢水的排放控制標准,美國EPA根據不同的處理技術分別制定了不同的控制限值。
如只採用化學沉澱法處理脫硫廢水的電廠需要針對汞、砷提出控制標准;採用化學沉澱後續串聯生物處理脫硫廢水的電廠需要提出汞、砷、硒、硝酸鹽/亞硝酸鹽態氮的控制標准;而採用蒸發處理脫硫廢水的電廠則提出控制汞、砷、硒和總溶解性固體的要求。
2相關計算模型
2.1發達國家確定污染物排放指標濃度限值的計算模型
參考美國國家污染物削減計劃(NPDES)中基於BAT技術的水污染物濃度限值計算方法建立計算模型過程。
(1)確定需要控制的污染物指標,根據造成的環境影響即主要矛盾,包括長期/慢性和短期/急性毒性確定。
(2)工業廢水濃度限值分為日最大濃度限值(短期)與30天平均值(長期),分直接排放到自然水體的濃度限值和排放到下游公共污水處理設備的濃度限值,不同濃度的演算法公式也不同。
以工廠排放的某污染物i為例,討論長期平均值(long time average,LTA),如式(1)。
(3)日變異系數和月變異系數VF的確定。
(4)根據計算模型標准濃度限值=LTA×VF,最終確定排污行業不同污染物濃度的濃度限值標准。
(5)可行性驗證。
2.2適用於我國工業廢水排放的標准限值計算模型
(1)某種污染物濃度限值確定行業長期平均值採用算術平均根的計算模型,以企業排放的COD為例,公式如式(2)。
3我國脫硫廢水排放標準的濃度限值計算方法
依據新修訂脫硫廢水排放標準的標准限值依託的技術依據擬採用零排放技術「化學預處理+RO膜濃縮減量+蒸發結晶」技術為主、「化學預處理+RO膜濃縮減量+余熱煙氣旁路蒸發」技術為輔。
已知正常工況下兩種技術的出水指標相當,形成的脫硫廢水零排放系統的主要污染物進出口控制參數如表1,以國內某燃煤電廠大型脫硫廢水零排放工程實例為參考原型。
表1 脫硫廢水零排放系統的主要污染物進出口控制參數
根據燃煤電廠石灰石石膏濕法脫硫廢水的水質特點、主要污染物種類可能造成環境危害以及現有水質標準的主要控制對象的分析,以及環保部推薦的最佳處理技術的結論,確定了脫硫廢水中需要控制的污染物種類,如表2。
表2 基於蒸發結晶/旁路蒸發技術(BAT)的脫硫廢水污染物控制參數確定
下面以10家採用脫硫廢水零排放技術的燃煤電廠出水水質數據為基礎,以具有代表性的污染物硫酸根離子SO42–為例代入數學模型計算,過程和結果如下。
(1)計算長期平均值LTA,如式(8)。
國家規定的化學需氧量的測定方法為重鉻酸鹽法,由GB11914—1989可知,該方法檢出限為0.2mg/L;未檢出比例為p=0。
表1中的其他類型污染物的BAT濃度限值的計算結果同硫酸根,因此最終計算結果如表2。
4結論與展望
(1)以最佳可利用技術(BAT)——脫硫廢水零排放技術蒸發結晶的工藝路線為標准濃度限值確定的技術依據,充分學習我國與美國環保部門制定廢水排放標准限值時藉助的數學模型演算法,確定了該技術方案支持下的脫硫廢水排放控制標準的污染物種類與控制濃度區間。
(2)在深入研究了我國和美國的標准限值確定方法的基礎上,融合了兩國計算模型的共同點,得出了根據脫硫廢水水質水量特點確定的需要污染物種類,包括新增的TDS日最大排放限值、硝酸鹽日最大排放限值、氯化物等無機鹽離子的控制水平、二類污染物銅、硒的控制水平以及一類污染物汞、六價鉻等重金屬控制指標等。
(3)脫硫廢水新的控制指標應更加適應當前及未來的環境發展需要。
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㈥ 燃煤電廠高鹽脫硫廢水固化基礎實驗

實驗將模擬高鹽水與水泥、粉煤灰和河砂拌合,製得固化體,養護至特定齡期後,對其抗壓強度和結合氯離子能力進行檢測。
通過控制單變數的方法,實驗探究了不同組分材料的配比對固化體的抗壓強度和結合氯離子能力的影響,並利用XRD對固化體粉末進行了產物表徵。
結果表明:在水泥配比為1.08時固化體的抗壓強度最高,粉煤灰配比大於0.25後固化體的抗壓強度提升明顯,模擬高鹽水配比越大,固化體的抗壓強度越低,河砂量對固化體的抗壓強度影響小。
實驗中製得的固化體在養護28天後,其抗壓強度值在30MPa以上,能達到《混凝土路緣石》標准中路緣石的最低抗壓強度要求。隨著水泥配比的增大,固化體的結合氯離子能力增大21.7%,且受水泥水化所需水量的限制,其增大趨勢漸緩;由於粉煤灰在水化過程中的產物與氯離子生成的s鹽量較少,隨著粉煤灰配比的增大,固化體的結合氯離子能力僅增大4.9%。XRD的結果驗證了水泥固化過程中s鹽的存在。
石灰石/石膏濕法脫硫工藝作為當前燃煤電廠主流脫硫技術,具有脫硫效率高,技術成熟,運行穩定等優點,但為了防止循環漿液系統氯離子等元素的過度富集,脫硫系統需要定期外排一定量的脫硫廢水。脫硫廢水具備以下特點:
1)水質受多種因素影響,且易隨工況及煤種變化而變化;
2)pH在4.5-6.5之間,呈弱酸性,氯離子含量高;
3)以石膏顆粒、二氧化硅、鐵鋁化合物為主要成分的懸浮物含量較高;
4)總溶解性固體含量較高,且變化范圍大,一般在30000-60000mg/L,Ca2+和Mg2+等硬度離子含量高;
5)汞、鉛、砷等重金屬第Ⅰ類污染物超標。因此,脫硫廢水處理倍受業內關注。
隨著《水污染防治行動計劃》(又稱為「水十條」)和《火電廠污染防治可行技術指南》的先後發布,脫硫廢水零排放成為燃煤電廠環保的重中之重。目前常用的處理工藝是神咐碧傳統化學沉澱方法,脫硫廢水經過中和沉澱、沉降、絮凝以及濃縮澄清過程,大部分懸浮物和重金屬離子會被去除,這一工藝能滿足廢水行業排放標准(DL/T997-2006),但無法去除遷移性較強的氯離子等可溶性鹽分,對硒離子去除效果也不佳,無法實現真正的脫硫廢水零排放。
以蒸發結晶和蒸發技術為主的零排放技術是當前脫硫廢水處理領域的研究熱點。蒸發結晶技術工藝復雜,運行成本高,通過簡單預處理後得到的混鹽無利用價值,採用分鹽工藝能得到純度較高的結晶鹽,但會進一步加大運行成本;低溫煙道蒸發以及旁路煙道蒸發技術增加飛灰中含塵量,將處理壓力轉移至電除塵器,粉煤灰中鹽分過高會影響水泥品質。
本研究涉及一種脫硫廢水煙氣濃縮減量及水泥化固定工藝。如圖1所示,在電除塵器後設置帶有液柱噴管系統的煙氣濃縮塔,利用電除塵器後10%-15%的熱煙氣與脫硫廢水液柱循環換熱,實現脫硫廢水5-10倍的減量濃縮。濃縮後的高鹽廢水與水泥、粉煤灰等膠凝材料經混合攪拌機攪拌後進入成型設備,隨後轉入恆定溫度及濕度的養護室中進行養護,根據性能可將養護後的固化體用作混凝土或路緣石等材料。
圖1脫硫廢水煙氣濃縮及水泥化固定工藝圖
上述工藝的有益效果為:
1)充分利用電除塵器後煙氣,與脫硫廢水接觸進行傳質傳熱,達到脫硫廢水濃縮減量的效果,是對電廠余熱資源的充分利用;
2)液柱噴管系統能減少噴淋層設置造成的噴嘴堵塞問題;
3)脫硫塔前煙氣含濕量增加,大幅度減少脫硫系統的工藝補充水;
4)水泥固定脫硫廢水中的鹽分和重金屬離子,將流動性的脫硫廢水轉化為物化性能穩定,不易彌散的固化體,有效避免二次污染;
5)充分利用電廠副產品粉煤灰。
水泥固化技術具有工藝簡單,原材料簡單易獲取,固化體性能穩定的優簡神點,被廣泛應用於放射性廢物、重金屬污染廢水及污泥等廢棄物處理領域。但固化技術用於脫硫廢水處理的研究較少,且主要利用粉煤灰的火山灰反應來實現固化穩定化,考慮到脫硫廢水水量巨大,固化體中水泥摻入少甚至不摻入,因此,製得的固化體抗壓強度性能差,一般只能作填埋處置。Renew等研究了同時固化脫硫廢水濃縮液和粉煤灰後的重金屬浸出性能,水泥占總混合物的10%,用量較少,所得固化體重金屬離子浸出率較低。
然而,對於固化穩定化脫硫廢水後固化體的氯離子遷移問題,還鮮有研究。在混凝土行業中,氯離子引起的鋼筋銹蝕是鋼筋混凝土耐久性能下降的主要原因,氯離子在水泥基材料中主游舉要存在三種形式:
1)與水泥中C3A相化學結合形成Friedel』s鹽;
2)被物理吸附在水化產物C-S-H凝膠上;
3)游離在孔溶液中。
其中,化學結合和物理吸附形式的氯離子統稱為結合氯離子,孔溶液中的游離氯稱為自由氯離子。自由氯離子會造成鋼筋銹蝕,可用結合氯離子能力來評價混凝土中氯離子存在形式。因此,考慮到固化體的用途,實驗利用模擬高鹽水與水泥、粉煤灰等材料拌合製得固化體,同時探究了水泥,粉煤灰等不同組分材料對固化體抗壓強度及結合氯離子能力的影響。
1實驗部分
1.1固化膠凝材料
礦渣硅酸鹽水泥(425#);普通建築用河砂;粉煤灰,取自華北地區某熱電廠;模擬高鹽水,實驗室配製的Cl-濃度為30000mg/L的NaCl溶液;脫硫廢水,某電廠經三聯箱處理後的脫硫廢水,熱濃縮後測得其Cl-濃度為30692mg/L。
1.2實驗方法
(1)固化體制備將水泥、河砂和粉煤灰按一定配比拌合,加入適量模擬高鹽水或脫硫廢水攪拌均勻後轉移至40mm×40mm×40mm的六聯立方體試模,靜置24h成型後置於飽和Ca(OH)2溶液中養護;
(2)抗壓強度檢測固化體養護至規定齡期後,對其進行抗壓強度試驗。恆應力壓力試驗機(河北昌吉儀器有限公司,DYE-300B)以恆定速度移動,當固化體達到最大承受力時,機器停止,通過最大承受力計算抗壓強度;
(3)結合氯離子能力檢測取養護至28d齡期的固化體粉末,分別用去離子水和硝酸浸泡,利用佛爾哈德法測得硝酸溶液中的氯離子濃度,可求得到單位質量漿體中總氯離子量Pt(mg/g);利用莫爾法測得水溶液中氯離子濃度,可求得單位質量漿體中自由氯離子量Pf(mg/g)。結合氯離子量Pb=總氯離子量Pt-自由氯離子量Pf。結合氯離子能力:
2實驗結果與分析
2.1組分材料對固化體抗壓強度的影響
抗壓強度是固化體的重要性能,也是固化體再利用的一個重要指標,為了研究各組分材料對固化體抗壓強度的影響,實驗選用水泥,粉煤灰,高鹽水以及河砂作為固化材料,分別設計了水泥量組,粉煤灰量組,高鹽水量組以及河砂量組。通過改變單一材料的摻入量,來探究各材料對固化體抗壓強度的影響,各組固化體配合比見表1。
表1各組固化體配合比
固化體養護至7d,14d,28d齡期後,對其進行抗壓強度檢測,3個平行樣品作為一組,選擇每組檢測的平均值作為該齡期下固化體抗壓強度值。
(1)水泥量對固化體抗壓強度的影響
圖2為水泥配比在0.92,1.00,1.08以及1.17時,四組固化體在不同齡期的抗壓強度變化趨勢圖。
圖2水泥量對固化體抗壓強度的影響趨勢圖
由圖2可以看出,7d和28d的固化體抗壓強度值隨水泥量增加呈現先增大後減小的趨勢,且都在配比為1.08時達到最大值,但7d抗壓強度總體變化幅度小,28d抗壓強度變化幅度大;14d固化體抗壓強度一直隨水泥量增大而增大,但上升趨勢越來越小,這說明水泥量的增加對固化體前期抗壓強度影響小,對後期抗壓強度影響大。
結合總體趨勢,水泥配比低時固化體在3個齡期的抗壓強度都很小,而配比過高會影響抗壓強度,這是由於在高鹽水量一定的條件下,水泥量的增加意味著水灰比的下降,在高鹽水量能滿足水化要求時,增加的水泥能充分水化,水泥漿內水化產物增多,漿體內毛細孔隙少,膠凝體積增加,因而抗壓強度高。隨著水泥量逐漸增加,高鹽水量不足以提供水泥漿充分水化所需水量時,多餘的水泥使得固化體內未結合的顆粒增多,漿體內毛細孔隙增加,抗壓強度下降。當水泥配比為1.08時,固化體抗壓強度性能最佳。
(2)粉煤灰量對固化體抗壓強度的影響
圖3為粉煤灰配比在0.15,0.20,0.25以及0.30時,四組固化體在不同齡期的抗壓強度變化趨勢圖。
由圖3可以看出,7d固化體抗壓強度隨粉煤灰量增加先增大後減小,說明粉煤灰量過高會影響固化體早期抗壓強度;14d和28d固化體抗壓強度僅在粉煤灰比例大於0.25後有明顯提升,配比低時抗壓強度變化小。
圖3粉煤灰量對固化體抗壓強度的影響趨勢圖
粉煤灰摻量過高會削弱固化體前期抗壓強度,提升後期抗壓強度。這是由於摻入粉煤灰的水泥拌水後,水泥在數量上和能量上占優勢,因而先發生水泥熟料的水化,釋放出Ca(OH)2等水化產物,與粉煤灰中的活性成分SiO2和Al2O3反應。
而粉煤灰中玻璃體結構穩定,表面緻密性較強,前期與Ca(OH)2的火山灰反應緩慢,未反應的粉煤灰使漿體內孔隙增多,固化體強度下降;隨著養護齡期的增加,粉煤灰的水化逐漸佔主導作用,粉煤灰本身存在的形態效應,活性效應以及微集料效應相互影響,粉煤灰表面會生成大量的水化硅酸鈣凝膠體,可以作為膠凝材料的一部分起到提高抗壓強度的作用。
(3)高鹽水量對固化體抗壓強度的影響
圖4為高鹽水量配比在0.62,0.67,0.72以及0.77時,四組固化體在不同齡期的抗壓強度變化趨勢圖。
圖4高鹽水量對固化體抗壓強度的影響趨勢圖
由圖4可以看出,在7d、14d以及28d三個齡期,固化體抗壓強度都隨著高鹽水量的增加而減小,且在14d以及28d齡期時抗壓強度的減小趨勢越來越明顯。在水泥量一定的條件下,高鹽水量增加會導致漿體內水量過大,超過水泥充分水化所需的水量,多餘的水分會在水泥凝結硬化過程中蒸發,在漿體內部留下氣孔,影響固化體的抗壓強度,且提供的水量越大,可蒸發的水量越大,固化體抗壓強度減少的越明顯。
(4)河砂量對固化體抗壓強度的影響
圖5為河砂量配比在0.62,0.67,0.72以及0.77時,四組固化體在不同齡期的抗壓強度變化趨勢圖。
由圖5可以看出,在7d、14d和28d三個齡期固化體抗壓強度隨河砂量的增大總體變化不大,分別在21MPa、30MPa和36MPa左右波動。因此,河砂量的增加對固化體抗壓強度影響較小,這是由於河砂在漿體內中主要起骨架或填充作用,不發生明顯的化學反應。
圖5河砂量對固化體抗壓強度的影響趨勢圖
由圖2-圖5中各組固化體抗壓強度數據可知,固化體28d齡期抗壓強度絕大部分在30MPa以上,而這符合《混凝土路緣石》(JC/T899-2016)標准中路緣石最低抗壓強度要求。因此,水泥固化工藝製得的固化體能滿足標准中抗壓強度要求。
2.2組分材料對固化體結合氯離子能力的影響
結合氯離子能力能直觀反映固化體中化學反應和物理吸附的氯離子能力,是評價鋼筋混凝土鋼筋銹蝕的重要指標。為了研究組分材料對固化體結合氯離子能力的影響,在實驗3.1中選擇水泥量組以及粉煤灰量組固化體,測定其28d齡期下的結合氯離子能力。
(1)水泥量對固化體結合氯離子能力的影響
圖6為水泥配比在0.92,1.00,1.08以及1.17時,四組固化體在28d齡期時結合氯離子能力的變化趨勢圖。
圖6水泥量對固化體結合氯離子能力影響趨勢圖(28d)
由圖6可知,28d齡期時固化體結合氯離子能力隨水泥配比的增大而增強,但增強幅度越來越小,說明水泥量對固化體結合氯離子能力的提升效果是有限的。水泥配比從0.92增大至1.08,結合氯離子能力由0.668增大為0.813,增大了21.7%。這與固化體水化過程有關,水泥用量增大,水化產物隨之增多,對氯離子的化學結合和物理吸附能力增強,因此結合氯離子能力增強,但受水化水量限制,水泥量過高時提升效果有限。
(2)粉煤灰量對固化體結合氯離子能力的影響
圖7為粉煤灰配比在0.15,0.20,0.25以及0.30時,四組固化體在28d齡期時結合氯離子能力的變化趨勢圖。
從圖7的總體趨勢可以看出,28d齡期時固化體結合氯離子能力隨粉煤灰配比的增大而增強,但增強幅度小,粉煤灰配比從0.15提高至0.30時,結合氯離子能力從0.733增大至0.769,僅增大了4.9%。這是因為粉煤灰在水泥水化過程形成的鹼性環境中會生成少量水化鋁酸鈣,可以與氯離子反應生成Fredel』s鹽,但生成量較少。
圖7粉煤灰量對固化體結合氯離子能力影響趨勢圖(28d)
2.3不同水樣製得的固化體XRD分析
利用模擬高鹽水與濃縮脫硫廢水分別製得固化體,養護至28d後對其粉末進行XRD衍射分析,結果如圖8所示。
由XRD衍射圖可知,除了常見的水泥水化產物SiO2和Ca(OH)2,兩種水樣製得的固化體中還存在Friedel』s鹽,這證明模擬高鹽水以及濃縮脫硫廢水中的氯離子與水泥中的C3A相確實發生反應生成了Friedel』s鹽,說明水泥固化過程中生成的Friedel』s鹽起到了重要作用。
圖8不同水樣製得的固化體XRD圖
3結論
(1)本文提出了一種脫硫廢水煙氣濃縮減量及水泥化固定工藝,將煙氣濃縮後的脫硫廢水與水泥、粉煤灰等材料拌合後製得固化體,從而實現污染物的水泥化固定;
(2)固化體抗壓強度隨養護齡期增加而提高,水泥配比為1.08時抗壓強度達到最高值,粉煤灰配比大於0.25後對抗壓強度提升明顯,高鹽水配比越大,抗壓強度越低,河砂量對固化體抗壓強度影響小;
(3)水泥配比從0.92增大至1.08,結合氯離子能力增大21.7%,粉煤灰配比從0.15提高至0.30時,結合氯離子能力僅增大了4.9%;
(4)XRD的結果驗證了水泥固化過程中Friedel』s鹽的存在。
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1.工藝水中斷處理

(1)故障現象

1、工藝水壓力低報警信號發出。

2、生產現場各處用水中斷。

3、相關漿液箱液位下降。

4、真空皮帶脫水機及真空泵跳閘。

(2)產生原因分析

1、運行工藝水泵故障,備用水泵聯動不成功。

2、工藝水泵出口門關閉。

3、工藝水箱液位太低,工藝水泵跳閘。

4、工藝水管破裂。

(3)處理方法

1、確認真空皮帶脫水機及真空泵聯動正常

2、停止石膏排出泵運行。

3、立即停止給料,並停止濾液水泵運行。

4、查明工藝水中斷原因,及時匯報值長及分場,盡快恢復供水。

5、根據沖洗水箱、濾餅沖洗水箱液位情況,停止相應泵運行。

6、在處理過程中,密切監視吸收塔溫度、液位及石灰石漿液箱液位變化情況,必要時按短時停機規定處理。

2.脫硫增壓機故障

(1)故障現象

1、"脫硫增壓風機跳閘"聲光報警發出。

2、脫硫增壓風機指示燈紅燈熄,黃燈亮,電機停止轉動。

3、脫硫旁路擋板、吸收塔通風擋板自動開啟,進出口煙氣擋板自動關閉。

4、若給漿系統投自動時,連鎖停止給漿。

(2)產生原因分析

1、事故按鈕按下。

2、脫硫增壓風機失電。

3、吸收塔再循環泵全停。

4、脫硫裝置壓損過大或進出口煙氣擋板開啟不到位。

5、增壓風機軸承溫度過高。

6、電機軸承溫度過高。

7、電機線圈溫度過高。

8、風機軸承振動過大。

9、電氣故障(過負荷、過流保護、差動保護動作)。

10、增壓風機發生喘振。

11、熱煙氣中含塵量過大。

12、鍋爐負荷過低。

(3)處理方法

1、確認脫硫旁路擋板、吸收塔通風擋板自動開啟,進出口煙氣擋板自動關閉,若連鎖不良應手動處理。

2、檢查增壓風機跳閘原因,若屬連鎖動作造成,應待系統恢復正常後,方可重新啟動。

3、若屬風機設備故障造成,應及時匯報值長及分場,聯系檢修人員處理。在故障未查實處理完畢之前,嚴禁重新啟動風機。

4、若短時間內不能恢復運行,按短時停機的規定處理

3.吸收塔再循環泵全停

(1)故障現象

1、"再循環泵跳閘"聲光報警信號發出。

2、再循環泵指示燈紅燈熄、綠燈亮,電機停止轉動。

3、連鎖開啟旁路擋板、排煙擋板,停運增壓風機,關閉兩台機組脫硫進出口煙氣擋板。

(2)產生原因分析

1、6KV電源中斷。

2、吸收塔液位過低。

3、吸收塔液位控制迴路故障

(3)處理方法

1、確認連鎖動作正常。確認兩台機組脫硫旁路擋板、吸收塔通風擋板自動開啟,增壓風機跳閘;兩台機組進出口煙氣擋板自動關閉,若增壓風機未跳閘、擋板動作不良,應手動處理。

2、查明再循環泵跳閘原因,並按相關規定處理。

3、及時匯報值長及分場,必要時通知相關檢修人員處理。

4、若短時間內不能恢復運行,按短時停機的有關規定處理。

5、視吸收塔內煙溫情況,開啟除霧器沖洗水,以防止吸收塔襯膠及除霧器損壞。

4.6KV電源中斷

(1)故障現象

1、6KV母線電壓消失,聲光報警信號發出,CRT報警;

2、運行中的脫硫設備跳閘,對應母線所帶的6KV電機停運;

3、該段所帶對應的380V母線將失電,對應的380V負荷失電跳閘。

(2)產生原因分析

1、6KV母線故障;

2、機組發電機跳閘,備用電源未能投入;

3、脫硫變故障備用電源未能投入。

(3)處理方法

1、確認脫硫聯鎖跳閘動作是否完成,若各煙道擋板動作不良應立即將自動切為手動操作。

2、確認USP段、直流系統供電正常,工作電源開關和備用電源開關在斷開位置,並斷開各負荷開關;

3、聯系值長及電氣維修人員,查明故障原因恢復供電;

4、若給料系統聯鎖未動作時,應手動停止給料;

5、注意監視煙氣系統內各溫度的變化,必要時應手動開啟除霧器沖洗水門;

6、將增壓風機調節擋板關至最小位置,做好重新啟動脫硫裝置的准備;

7、若6KV電源短時間不能恢復,按停機相關規定,並盡快將管道和泵體內的漿液排出以免沉積;

8、若造成380V電源中斷,按相應規定處理。

5.380V電源中斷

(1)故障現象

1、380V電源中斷"聲學報警信號發出;

2、380V電壓指示到零,低壓電機跳閘;

3、工作照明跳閘,事故照明投入;

(2)產生原因分析

1、相應的6KV母線故障;

2、脫硫低壓跳閘;

3、380V母線故障。

(3)處理方法

1、若屬6KV電源故障引起,按短時停機處理;

2、若為380V單段故障,應檢查故障原因及設備動作情況,並斷開該段電源開關及各負荷開關,及時匯報;

3、當380V電源全部中斷,且電源在8小時內不能恢復,應利用備用設備將所有泵、管道的漿液排盡並及時沖洗;

4、電氣保護動作引起的電源嚴禁盲目強行送電。

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