因為原水經過陽床時,陽離子Ca2+等二、三價離子轉化成二、三個H+了,這樣內總離子數量反容倒增加了,電導值就升高了。一般淶水陽床出水的電導率是原水的2-3倍。
經過陰床後,陽床產生的H離子和陰床的OH離子反應生成水了,這樣一來導電離子少了,電導率就會很快下降。
同樣,原水經過軟化器,含鹽量一樣增加,電導率也會相應的升高。
參考資料:http://tieba..com/p/2659357082
② 陽床鈉離子升高,陰床電導率為何也升高
因為陽樹脂已經降解。
可以做一個試驗,將混床出水取兩升,測量其電導率,並不斷加入極稀氫氧化鈉(ppb級)不斷攪拌觀察到電導率先下降後上升。一般這種情況出現在設備或更換樹脂後不到一年時間。可以用紫外分光光度計在波長250nm測陽床出水吸光度大於0.5(經驗值)很有可能陽樹脂出廠(一般國產樹脂如蘇青等)就有問題。陰床中強陰樹脂可以吸收陽樹脂溶出物,但超過六個月後,陰樹脂吸收達到飽和(經驗值)首先會使陰床電導升高,PH降低。混床出水電導大於0.2us/cm隨運行時間加長,混床出水電導可以大於1.0us/cm.建議更換陽床中陽樹脂。或切換其它陽床後混床出水電導就好了。
③ 陽床再生後正洗不合格的原因有哪些
一.陽床中的出水NA+含量太高,當超過500UG/L時,陽床出水電導率升高較明顯.
二,陽床前有脫碳器的,要檢查一下脫碳率.
三.陰床用NAOH再生後,沒有置換好,或者是正洗不徹底,NA+留於陰樹脂中,當制水放於水中,也會導至電導升高.
四,由於疏忽,陰床混入了陽離子交換樹脂,在陰床再生是,變成鈉型樹脂混雜在陰樹脂中,而在制水時放出NA+.因此,陰床的出水電導率始終較高。
④ 陰陽床(離子交換)中為什麼陽床出水電導率比原水高
因為原水經過陽床時,陽離子Ca2+等二、三價離子轉化成二、三個H+了,這樣總離子數量回反倒增加了,電導值就升高答了。一般淶水陽床出水的電導率是原水的2-3倍。
經過陰床後,陽床產生的H離子和陰床的OH離子反應生成水了,這樣一來導電離子少了,電導率就會很快下降。
同樣,原水經過軟化器,含鹽量一樣增加,電導率也會相應的升高。
⑤ 001×7和201×7的陰陽離子交換樹脂,陰床出水PH10.0左右、電導率39左右,陽床PH2.8左右、電導率933左右
是陽床+陰床的一級除鹽系統吧?一級除鹽陰床出水口電導應該小於10個。內按照你現在提供的陰床出容水PH值在10左右的話,我分析應該是陽床出口問題了。陽床樹脂出水漏Na,導致陰床交換完氯根離子和硫酸根離子後,出水形成NaOH,所以陰床出水PH會偏高。正常情況下,用戶都不會對陽床出水口進行監測,但現在由於樹脂行業非常混亂,部分樹脂廠家為了提高無序惡性的低價競爭實力,改變樹脂生產工藝乃至偷工減料,很多用戶購買那些低價的陽樹脂後,導致陰床出水乃至混床出水出問題,而大部分用戶很少會去關注陽床是否出問題,因為設備本身也不對陽床出水口進行監測。
建議方法:
1)對陽床入水口與出水口水質的TOC進行檢測對比,如果出水口TOC比入水口還高,說明你們購買的陽樹脂有問題;
2)對陽床出水的Na離子進行監測,如果高於正常值,說明陽床樹脂再生不徹底,具體再生方法請看附件內容。
如有問題歡迎追問。
⑥ 陰床出水電導率始終較高是什麼原因
陰床經過再生後投入運行,但電導率始終較高,要使其降下來也比較版難,發生此種權情況的原因可能是:①、陽床的出水Na+含量太高,當超過500μg/L時,陰床出水電導率升高比較明顯。Na+高,可能是陽床產生偏流泄漏Na+,或是制水周期將結束,樹脂將要失效引起的。②、陰床前設有脫碳器的,要檢查一下脫碳效率。有時可能由於CO2未能去除,水中HCO3-含量高,增加了陰床的負荷,致使電導率升高。此外,還要檢查一個周圍的空氣,是否受到污染,因為這些污染物質,可由鼓風機吸入溶於水中。如是氨廠,有時大氣中有可能含氨,當鼓風機吸入後,在除碳器中溶於水,因而使水中NH4+增加,以致影響陰床出水電導率升高。③、陰床用NaOH再生後,沒有置換好,或是正洗不徹底,Na+殘留於陰樹脂中,當制水時釋放於水中,也會使出水的電導率升高。④、由於疏忽,陰床混入了陽離子交換樹脂,在陰床再生時,變成鈉型樹脂混雜在陰樹脂中,而在制水時放出Na+,因此,陰床的出水電導率始終升高。
⑦ 經過陽離子交換樹脂後,水的陽電導率會增加嗎總電導率呢
不會增加、因為離子數減少
⑧ 怎樣根據陰床出水的電導率和PH值的變化來判斷陽床或陰床的失效
陰床出水電導率突然升高,如果同時PH值也升高,則表明陽床的出水中有大量的氫離子被鈉離子所取代,由於氫離子的降低,使陰床出水中氫氧根的量有過剩,所以此時出水的PH值也會突然升高。如果陰床出水的電導率突然升高,而與此同時其PH值卻下降,則表明為陰床失效,這是因為陰床失效中,會有大量的氫氧根被硅離子所取代,造成出水中的氫氧根濃度低於氫離子,由於氫離子的過剩使出水的PH值降低。利用陰床出水的電導率和PH值的變化來判斷陽床或陰床的失效時的主要判斷依據是電導率和PH值的突然變化,而不時其變化的量值。
⑨ 陽樹脂填充高度超過規定高度會導致電導變大嗎
新樹脂需要沖洗再生一下
一、樹脂的裝填
1. 在樹脂裝填前,先檢查各設備是否完好,交換柱中是否有焊頭,螺帽等鐵渣;同時檢查水帽是否擰緊,並試水壓,沒有滴漏存在。在將樹脂裝填過程中還應避免包裝袋、內袋、繩子及泥沙等帶入交換柱中。
2. 先將交換柱充入約200mm高度的水,把陽樹脂裝入交換柱,根據交換柱尺寸計算,裝填所需的陽樹脂量,然後從下向上進行反洗,將陽樹脂層托平,確保陽樹脂裝填高度低於中排約30mm。
3. 繼續將水注入交換柱中,直至水高度在陽樹脂層上1000mm處,根據交換柱尺寸計算,裝填所需的陰樹脂量,陰樹脂裝填高度為陽樹脂高度的2倍,樹脂在裝填時應保持樹脂層中無氣泡存在。
4. 陰樹脂裝填好後,將水充滿交換柱,再用水從上向下沖洗,直至出水澄清。
二、樹脂的預處理
1. 從交換柱底部以3~4m/h的流速從下向上通入兩倍樹脂體積(陽陰樹脂總樹脂量)的約4%HCl溶液,然後用交換柱內的鹽酸溶液浸泡4~8h。
2. 用清水從上向下淋洗樹脂,直至出水pH試紙檢測約為5。
3. 將水液面放置樹脂層上約500mm處,從交換柱進鹼管,以3~4m/h的流速從上向下通入兩倍樹脂體積(陽陰樹脂總樹脂量)的約4%NaOH溶液,然後用交換柱內的鹽酸溶液浸泡4~8h。
4. 鹼浸泡之後,不經清洗,直接進行大反洗,反洗開始時,流速宜小,待樹脂松動後,逐漸加大反洗流速,使整個樹脂層的膨脹率在50~70%,維持10min左右,觀察分層是否清楚。
三、樹脂的再生
1. 在反洗分層後,放水到樹脂表面上約100mm處,開再生泵及中排,通過視鏡,調整液
面進水平衡後,開始再生,由交換柱上下同時進鹼液和酸液,分別以3~4m/h的流速流經陽、陰樹脂層後,再生廢液由中間排排液裝置同時排出。若酸液進完後,鹼液還未進完,下部仍以同樣的流速通清洗水,以防鹼液串入下部而污染已再生好的陽樹脂。
2. 上下同時以再生同樣流速通過樹脂層進行置換,用清洗水分別流經陽、陰樹脂層,廢液由中間排排液裝置同時排出,置換時間為30~60min。
3. 提高對流清洗流速至10~20m/h,直至中排出水的電導率小於10μs/cm,Na+小於100ppb。之後,降低下部進水流速,同時清洗,至中排出水電導率小於10μs/cm,Na+小於100ppb。反之,提高下部進水流速 ,降低上部進水流速,同時清洗,到中排出水電導率小於10μs/cm,Na+小於100ppb。
4. 對流清洗好後,用水從上向下進行串洗,直至電導率小於10μs/cm以下為止。在正洗過程中,有時為了提高正洗效果,可進行一次2~3min的短時間反洗,以消除死角殘液。
5. 陰、陰樹脂的混合,混合前,應把交換器中的水液面,下降到樹脂表面上100~200mm處,壓縮空氣的壓力一般採用0.1-0.15MPa,流量為2.0-3.0m3/(m2.s)混合時間,一般為3.0~5.0min,時間過長易磨損樹脂,為防止樹脂在沉降過程中又重新分離,而影響樹脂的混合程度,除了必須通入適當的壓縮空氣外,仍需有足夠大的排水速度,迫使樹脂迅速降落,避免樹脂重新分離。
6. 正洗混合後的樹脂層,還要用除鹽水以10~20m/h的流速進行正洗,直至出水合格後(SiO2含量低於20μg/l,電導率低於0.2μs/cm ),方可投入運行,運行流速為40~60m/h。
7. 樹脂在運行失效之後,用水進行反洗分層,反洗開始時,流速宜小,待樹脂層松動後,逐漸加大流速到10m/h左右.
⑩ 陰床中混有陽樹脂時有什麼現象發生
沒有.
離子交換樹脂處理硬水方法中可以陰陽混床,但是再生時需要先用鹽酸清洗然後用氫氧化鈉溶液清洗再生.