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污水處理外迴流比控制在多少

發布時間:2024-01-21 06:11:34

Ⅰ 什麼是污泥迴流比

曝氣池復中迴流污泥的流量制與進水流量的比值。一般用百分數表示,符號為r。

一般來講,在A/A/O中,外迴流60%—70%,內迴流200%—400%,迴流比的確定要根據污水的處理效果來定。

一般污水處理廠保持迴流比恆定操作。污水在活性污泥中一般要停留一定的時間,以迴流比進行某種調節後,其效果往往不能立即顯現,需要一定的時間才能反映出來。

(1)污水處理外迴流比控制在多少擴展閱讀:

污泥量迴流量的大小一般為20%~50%,有時也高達150%,其直接影響曝氣池污泥的濃度和二次沉澱池的沉降狀況。

計算公式:

R·Q·Xr = (R·Q + Q)·X

式中:Xr——迴流污泥的懸浮固體濃度,mg/L。

R——污泥迴流比。

X——混合液污泥濃度,mg/L。

Q——流量。

Ⅱ 污水處理曝氣後,總氮含量提高怎麼回事

城市污水處理廠出水氮磷超標因素分析及對策

摘要:脫氮除磷工藝越來越多的應用到城市污水處理廠當中,但是在實際運行過程中,出水氮磷含量超標的情況常常困擾著水廠的工作人員。因此,釐清脫氮除磷工藝的重要參數並加以控制,能夠很好的保證系統的正常運行,出水氮磷含量達標。

關鍵詞:城市污水處理廠,脫氮除磷,對策分析

1概述

近年來污水處理的主要工藝已發生變化,從常規二級處理逐漸變為重視脫氮除磷的深度處理上來。但是在實際運行過程中,由於工藝復雜性及參數的變化性,導致常常出水氮磷含量超標,影響著水廠的運行。因此,釐清脫氮除磷工藝的重要參數並加以控制,能夠很好的保證系統的正常運行。

2污水氮含量超標原因及控制方法

2.1氨氮超標

2.1.1污泥負荷與污泥齡

生物硝化屬低負荷工藝,F/M一般在0.05~0.15kgBOD/kgMLVSS?d。負荷越低,硝化進行得越充分,NH3-N向NO3--N轉化的效率就越高。與低負荷相對應,生物硝化系統的SRT一般較長,因為硝化細菌世代周期較長,若生物系統的污泥停留時間過短,污泥濃度較低時,硝化細菌就培養不起來,也就得不到硝化效果。SRT控制在多少,取決於溫度等因素。對於以脫氮為主要目的生物系統,通常SRT可取11~23d。

2.1.2迴流比與水力停留時間

生物硝化系統的迴流比一般較傳統活性污泥工藝大,主要是因為生物硝化系統的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸鹽,若迴流比太小,活性污泥在二沉池的停留時間就較長,容易產生反硝化,導致污泥上浮。通常迴流比控制在50~100%。生物硝化曝氣池的水力停留時間也較活性污泥工藝長,至少應在8h以上。這主要是因為硝化速率較有機污染物的去除率低得多,因而需要更長的反應時間。

2.1.3BOD5/TKN

BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化細菌所佔的比例越小,硝化速率就越小,在同樣運行條件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。很多城市污水處理廠的運行實踐發現,BOD5/TKN值最佳范圍為2~3左右。

2.1.4溶解氧

硝化細菌為專性好氧菌,無氧時即停止生命活動,且硝化細菌的攝氧速率較分解有機物的細菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化細菌將「爭奪」不到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧區的溶解氧在2mg/L以上,特殊情況下溶解氧含量還需提高。

2.1.5溫度與pH

硝化細菌對溫度的變化也很敏感,當污水溫度低於15℃時,硝化速率會明顯下降,當污水溫度低於5℃時,其生理活動會完全停止。因此,冬季時污水處理廠特別是北方地區的污水處理廠出水氨氮超標的現象較為明顯。硝化細菌對pH反應很敏感,在pH為8~9的范圍內,其生物活性最強,當pH<6.0或>9.6時,硝化菌的生物活性將受到抑制並趨於停止。因此,應盡量控制生物硝化系統的混合液pH大於7.0。

2.2 總氮超標

2.2.1污泥負荷與污泥齡

由於生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能獲得高效而穩定的的反硝化。因而,脫氮系統也必須採用低負荷或超低負荷,並採用高污泥齡。

2.2.2內、外迴流比

生物反硝化系統外迴流比較單純生物硝化系統要小些,這主要是入流污水中氮絕大部分已被脫去,二沉池中NO3--N濃度不高。另一方面,反硝化系統污泥沉速較快,在保證要求迴流污泥濃度的前提下,可以降低迴流比,以便延長污水在曝氣池內的停留時間。運行良好的污水處理廠,外迴流比可控制在50%以下。而內迴流比一般控制在300~500%之間。

2.2.3缺氧區溶解氧

對反硝化來說,希望DO盡量低,最好是零,這樣反硝化細菌可以「全力」進行反硝化,提高脫氮效率。但從污水處理廠的實際運營情況來看,要把缺氧區的DO控制在0.5mg/L以下,還是有困難的,因此也就影響了生物反硝化的過程,進而影響出水總氮指標。

2.2.4BOD5/TKN

反硝化細菌是在分解有機物的過程中進行反硝化脫氮的,所以進入缺氧區的污水中必須有充足的有機物,才能保證反硝化的順利進行。由於目前許多污水處理廠配套管網建設滯後,進廠BOD5低於設計值,而氮、磷等指標則相當於或高於設計值,使得進水碳源無法滿足反硝化對碳源的需求,也導致了出水總氮超標的情況時有發生。

2.2.5溫度與pH

反硝化細菌對溫度變化雖不如硝化細菌那麼敏感,但反硝化效果也會隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在30~35℃時,反硝化速率增至最大。當低於15℃時,反硝化速率將明顯降低,至5℃時,反硝化將趨於停止。反硝化細菌對pH變化不如硝化細菌敏感,在pH為6~9的范圍內,均能進行正常的生理代謝,但生物反硝化的最佳pH范圍為6.5~8.0。

3 污水生物除磷總磷超標原因及對策

3.1 污泥負荷與污泥齡

厭氧-好氧生物除磷工藝是一種高F/M低SRT系統。當F/M較高,SRT較低時,剩餘污泥排放量也就較多。因而,在污泥含磷量一定的條件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。對於以除磷為主要目的生物系統,通常F/M為0.4~0.7kgBOD5/kgMLSS•d,SRT為較大,選擇價廉,易得的填料也是需要考慮的一個重要因子。

3.2 填料的種類

生物滴濾常用的填料都是一些惰性材料。從天然的卵石、粗碎石、木炭到人工合成的陶粒、陶瓷、聚丙烯小球、塑料、不銹鋼、APC微粒、炭素纖維、海綿等品種繁多。目前應用於生物滴濾塔中的填料主要有以下幾種。

3.2.1 陶粒

陶粒是由人工用粘土燒制而成,其形狀是不規則的球形實體,內部或外部有大量微小的孔隙,其具有較大的比表面積,孔隙率高吸附性大,造價低,但氣阻大,容易形成壁流,填料的中央易產生厭氧區。

3.2.2 拉西環

常用的拉西環為外徑與高度相等的圓環,在強度允許的條件下,壁厚應盡量薄,以提高空隙率及降低堆積密度。為了增加強度可以在環內增加隔板形成θ環和十字格環,其優點是,形狀簡單易成型,但與其它填料相比,氣體阻力大,通量小,溝流、壁流嚴重。

3.2.3 鮑爾環

在普通拉西環側壁上開有兩排方形窗孔,開孔時只斷開四邊形中的三條邊,另一邊保留,使被切開的環壁呈舌狀穹入環內,這些舌片在環中心幾乎對接起來,這樣可以使氣、液進入環內,使氣體阻力大為降低,液體分布可以改善,但與拉西環一樣,具有比表面積小,空隙率低,不易掛膜等缺點。

3.2.4 階梯環

環高是直徑的5/8,且一端向外翻喇叭口,這種填料孔隙率大,而且填料個體之間呈點接觸,可以使液膜不斷更新,具有壓降小,傳質效率高等特點。具體參見http://www.dowater.com更多相關技術文檔。

3.2.5 塑料多孔球形填料

該填料的外部輪廓為球形,由縱橫交錯的幾個大小不等的圓或半圓形成球,中間有填充物,以增加比表面積有利於掛膜,特點是質輕,強度大,不易老化,並且比表面積和空隙率容易協調,水流、氣流通暢。

3.2.6 活性炭

該填料是一種新型開發填料,有巨大的比表面積,對臭氣有很大的吸附量,對微生物也極易固定,但造價昂貴,氣阻大且易發生堵塞。

除上述填料外,還有以固定化生物顆粒作填料作為脫臭填料。也有將粉末活性炭熔到PVA粒子表面,作為生物填充塔的填料,將去除不同臭氣的微生物分到不同的區域,最大限度發揮了每一類群微生物的代謝活動,這一處理系統可以很好的滿足對住宅區內的臭味控制。

Ⅲ 污水處理場迴流比為多少

污泥迴流是指二沉池的污泥迴流到生物處理構築物里(比方說活性污泥曝氣池)污泥迴流比為污泥迴流的流量比進水流量,而混合液迴流指的是曝氣池出水迴流至進水口與進水一起再次進入曝氣池反應,混合液迴流比為混合液流量比進水流量。

1、污泥迴流比是為了維持生化池內污泥的數量(濃度)而從二沉池沉澱污泥迴流的,迴流比是根據你生化池要維持的濃度和二沉池底泥濃度確定的,經驗數據是50%-100%。 污泥迴流比計算 是指沉澱池迴流到生化池A池的污泥流量與進入A池污水流量的比例。

2、混合液迴流比由曝氣池混合液迴流至厭氧池或者是缺氧池,主要作用是脫氮除磷。迴流比大約是100%-400%。

Ⅳ 污水廠異常情況處理

一、水量不足

當水量不足時,工藝控制如下:
1. 提升泵房盡量保持水泵平穩進水,但需避免水泵低液位運行。
2. 水量在設計水量的50%以下,污水處理系統單組運行(雙組系統)或間歇運行(單組系統),注意監控生化系統運行參數(DO、pH、MLSS等),及時調整工藝。
3. 迴流比控制在50-100%。
4. 二沉池投入一半。
二、水量超過設計負荷
當水量超過設計負荷時,工藝控制如下:
1. 提升泵房滿負荷生產,但不超過設計負荷的變化系數。
2. 粗、細格柵現場連續開啟,並及時清除柵渣。
3. 水量突增初期,污水處理系統曝氣設備全開,注意監控生化系統運行參數(DO、pH、MLSS等),及時調整工藝。
4. 加大生化池上清液、二沉池出水及總出水的抽檢頻次。
5. 二沉池全部投入使用。
6. 隨著生化系統逐漸穩定,DO上升,系統氨氮較低,可考慮減少曝氣設備的開啟台數及開啟頻率。
三、污泥膨脹
當出現污泥膨脹時,值班人員應馬上向生產主管匯報,通知化驗室立刻採集水樣,對水樣BOD、COD、MLSS、DO、PH、SV進行測定和進行生物鏡檢,再根據現場情況初步分析污泥決定採取下列何種措施。污泥膨脹最突出的表現是污泥沉降性能指標SVI大於150%。污水中如碳水化合物較多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等養料,水溫高或pH值較低情況下,均易引起污泥膨脹。此外,超負荷、污泥齡過長或有機物濃度梯度小等,也會引起污泥膨脹。排泥不暢則引起結合水性污泥膨脹。
針對引起膨脹的原因工藝調整如下:
1. 缺氧、水溫高等加大曝氣量,或降低水溫,減輕負荷,或適當降低MLSS值,使需氧量減少等;
2. 污泥負荷率過高,可適當提高MLSS值,以調整負荷,必要時還要停止進水「悶曝」一段時間;
3. 缺氮、磷等養料,可投加硝化污泥或氮、磷等成分;
4. pH值過低,可投加石灰等調節pH(6-8);
5. 污泥大量流失,可投加5-10mg/L氯化鐵,促進凝聚,刺激菌膠團生長,也可投加漂白粉或液氯(按干污泥的0.3%-0.6%投加),抑制絲狀繁殖,特別能控制結合水污泥膨脹。此外,投加石棉粉末、硅藻土、粘土等物質也有一定效果。
四、污泥解體
當出現污泥解體現象時,表現現象為:處理水質渾濁、污泥絮凝體微細化,處理效果變壞等。
工藝應如下調整:
1. 對進水水質進行化驗分析,確定是污水中混入有毒物質時,應考慮這是新的工業廢水混入的結果,應減少進水水量加大曝氣量,盡快使生化系統恢復活性。
2. 調整進水量。
3. 調整迴流污泥量控制MLSS。
4. 調整曝氣量,控制溶解氧在2.0mg/L左右。
5. 調整排泥量。
五、污泥脫氮效果差
污泥在二沉池呈塊狀上浮的現象,並不是由於腐敗所造成的,而是由於在曝氣池內污泥齡過長,硝化過程進行充分,在沉澱池內產生反硝化,硝酸鹽的氧被利用,氮即呈氣體脫出附於污泥上,從而比重降低,整塊上浮。所謂反硝化是指硝酸鹽被反硝化菌還原成氨或氮的作用。反硝化作用一般溶解氧低於0.5mg/L時發生。
試驗表明,如果讓硝酸鹽含量高的混合液靜止沉澱,在開始的30-90mm左右污泥可以沉澱得很好,但不久就可以看到,由於反硝化作用所產生的氮氣,在泥中形成小氣泡,使污泥整塊地浮至水面。在做污泥沉降比試驗,只檢查污泥30mm的沉降性能。
因此,往往會忽視污泥的反硝化作用。這是在活性污泥法的運行中應當注意的現象,為防止這一異常現象的發生,應採取增加污泥迴流量或及時排除剩餘污泥,或降低混合液污泥濃度,縮短污泥齡和降低溶解氧濃度等措施,使之不進行到硝化階段。
六、沉澱池異常
6.1 出水帶有大量懸浮顆粒
1. 原因
水力負荷沖擊或長期超負荷,因短流而減少了停留時間,以至絮體在沉降前即流出出水堰。
2. 解決辦法
均勻分配水力負荷;調整進水、出水設施不均勻,減輕沖擊負荷影響,有利於克服短流;投加絮凝劑,改善某些難沉澱懸浮物的沉降性能,如膠體或乳化油顆粒的絮凝;調整進入初沉池的剩餘污泥的負荷。
6.2 出水堰臟且出水不均
1. 原因
污泥粘附、藻類長在堰上,或浮渣等物體卡在堰口上,導致出水堰臟,甚至某些堰口堵塞導致出水不均。
2. 解決辦法
經常清除出水堰口卡住的污物;適當加葯消毒阻止污泥、藻類在堰口的生長積累。
6.3 污泥上浮
1. 原因
污泥停留時間過長,有機質腐敗。
2. 解決辦法
一是保持及時排泥,不使污泥在二沉池內停留時間太長;檢查排泥設備故障;清除沉澱池內壁,部件或某些死角的污泥。二是在曝氣池末端增加供氧,使進入二沉池的混合液內有足夠的溶解氧,保持污泥不處理於反硝化狀態。對於反硝化造成的污泥上浮,還可以增大剩餘污泥的排放,降低SRT,控制硝化,以達到控制反硝化的目的。
6.4 浮渣溢流
1. 原因
浮渣去除裝置位置不當或去除頻次過低,浮渣停留時間長。
2. 解決辦法
維修浮渣刮除裝置;調整浮渣刮除頻率;嚴格控制浮渣的產生量。
6.5 污泥管道或設備堵塞
1. 原因
二沉池污泥中易沉澱物含量高,而管道或設備口徑太小,又不經常工作造成的。
2. 解決辦法
設置清通措施;增加污泥設備操作頻率;改進污泥管道或設備。
6.6 刮泥機故障
1. 原因
刮泥機因承受過高負荷等原因停止運行。
2. 解決辦法
縮短貯泥時間,降低存泥量;檢查刮板是否被磚石、工具或松動的零件卡住;及時更換損壞的連環、刮泥板等部件;防止沉澱池表面積冰;調慢刮泥機的轉速。
七、生化池泡沫問題
在污水處理廠的運行管理中,當發現生化池中產生大量泡沫時。立刻向生產主管匯報,根據現場情況決定採取何種措施消除泡沫。一般可以採取以下三種措施:第一,用自來水或處理後的出水噴灑生化池水面。第二,投加消泡劑,如柴油,煤油。第三,加大迴流污泥量,增加生化池中活性污泥的濃度。
八、生物除磷效果差
厭氧區應保持嚴格厭氧狀態,即溶解氧低於0.2mg/L,此時聚磷菌才能進行磷的有效釋放,以保證後續處理效果。而好氧區的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,當出水出現總磷不達標時(>1 mg/L),則視具體情況可通過調整鼓風機的充氧量和調節迴流污泥量使得溶解氧在厭氧區控制低於0.2mg/L,好氧區控制在2 mg/L以上。

Ⅳ 迴流比的定義

在一個曝氣階段、迴流的水量占總水量的比例

Ⅵ 外迴流運行設置

外迴流比也叫污泥迴流比,與之相對的內迴流比是硝化液迴流比,污泥迴流比的定義是污泥迴流量與曝氣池進水量的比值。
當迴流水質水量變化時,希望能隨時調整迴流比。污水在活性污泥中一般要停留8h以上,以迴流比進行某種調節後,其效果往往不能立即顯現,需要在幾小時之後才能反應出來。因此,通過調節迴流比,無法適應污水水質水量的隨時變化,一般保持迴流比恆定。但在污水處理廠的運行管理中,通過調整迴流比作為應付突發情況是一種有效的應急手段。

Ⅶ 污水處理廠總氮高怎麼辦

我們在給某污水處理廠配套風機時,常遇到污水廠的總氮指標經過處理設施處理後的濃度總是達不到預期的處理效率的情況,現將我們掌握的總氮濃度偏高不下的原因歸納總結如下,希望能幫到您:

(1)污泥負荷與污泥齡。由於生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能獲得而穩定的的反硝化。因此,脫氮系統也必須採用低負荷或超低負荷,並採用高污泥齡。

(2)內、外迴流比。生物反硝化系統外迴流比較單純生物硝化系統要小些,這主要是入流污水中氮絕大部分已被脫去,二沉池中NO3--N濃度不高。相對來說,二沉池由於反硝化導致污泥上浮的危險性已很小。另一方面,反硝化系統污泥沉速較快,在保證要求迴流污泥濃度的前提下,可以降低迴流比,以便延長污水在曝氣池內的停留時間。運行良好的污水處理廠,外迴流比可控制在50%以下。而內迴流比一般控制在300~500%之間。

(3)反硝化速率。反硝化速率系指單位活性污泥每天反硝化的硝酸鹽量。反硝化速率與溫度等因素有關,典型值為0.06~0.07gNO3- -N/gMLVSSd。

(4)缺氧區溶解氧。對反硝化來說,希望DO盡量低,是零,這樣反硝化細菌可以「全力」進行反硝化,提高脫氮效率。但從污水處理廠的實際運營情況來看,要把缺氧區的DO控制在0.5mg/L以下,還是有困難的,因此也就影響了生物反硝化的過程,進而影響出水總氮指標。

(5)BOD5/TKN。因為反硝化細菌是在分解有機物的過程中進行反硝化脫氮的,所以進入缺氧區的污水中必須有充足的有機物,才能保證反硝化的順利進行。由於目前許多污水處理廠配套管網建設滯後,進廠BOD5低於設計值,而氮、磷等指標則相當於或高於設計值,使得進水碳源無法滿足反硝化對碳源的需求,也導致了出水總氮超標的情況時有發生。

(6)pH。反硝化細菌對pH變化不如硝化細菌敏感,在pH為6~9的范圍內,均能進行正常的生理代謝,但生物反硝化的有效pH范圍為6.5~8.0。

(7)溫度。反硝化細菌對溫度變化雖不如硝化細菌那麼敏感,但反硝化效果也會隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在30~35℃時,反硝化速率增至zui大。當低於15℃時,反硝化速率將明顯降低,至5℃時,反硝化將趨於停止。因此,在冬季要保證脫氮效果,就必須增大SRT,提高污泥濃度或增加投運池數。

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