⑴ 離子交換器吸鹽是是正洗還是反洗
(1) 運行操作:運行時,由交換器底部進水,頂部出水。需開啟出 水閥門和進水閥門。 (2) 落床操作:當樹脂失效時(化驗出水水質不合格時),進行落床 操作。為了避免亂層,採用排水落床方式。需開啟空氣閥門和正洗排放閥門,快速的把水放完後關閉兩個閥門。
(3) 再生操作:再生時,從交換器頂部進再生液,流速要慢,再生 時間為40—50分鍾。先打開再生進鹽門和正洗排放門,再檢查再生泵上的閥門為開啟狀態,然後啟動再生泵的電源開關,啟動「開」的按鈕,直到再生液進完,啟動「停」的按鈕,最後關閉再生進鹽閥門和正洗排放閥門。
(4) 浸泡操作:即讓再生液浸泡在交換器內,時間大約為50—60 分鍾。若急需用水,此操作步驟可省略。
(5) 置換及正洗操作:置換時需開啟正洗進水閥門和正洗排放閥門, 廢液排放的流速要慢,控制流速4—5m/h。置換時間大約為30—40分鍾。正洗時仍開啟正洗進水閥門
⑵ 鈉離子交換器再生水還是不合格。請高手告訴我原因,拒絕系統回答。
你們的水壓是0.3Mpa吧?樹脂也沒問題,交換器內布水也沒問題,如果這些都沒問題?剩下的只有吸鹽糸統與閥組問題了。當然你們的原水總硬度很高8mmol/L(地下水)還有測試方面的問題…你如有時間就加 q 1789220377。。華粼水質
⑶ 離子交換設備出水電導率始終較高的原因是什麼
(1)陽床的出水鈉離子含量太高,當超過500ug/L時,陰床出水電導率升高比較明顯,鈉離子版高權,可能是陽床產生偏流泄露鈉離子,或是制水周期將結束,樹脂將要失效引起的。 (2)陰床前設有脫碳器的,要檢查一下脫碳效率,有時可能由於二氧化碳未能去除,水中碳酸含量高,增加了陰床的負荷,離子交換設備致使電導率也會升高,此外,還要檢查一下周圍的空氣,是否受到污染,因為這些污染物質,可由鼓風機吸入溶於水中,如是氨廠,有時大氣中有可能含氨,當鼓風機吸入後,在除碳器中溶於水,因而使水中氨根離子增加,以致影響陰床出水電導率的升高。 (3)陰床用氫氧化鈉再生後,沒有置換好,或是正洗不徹底,鈉離子殘留於陰樹脂中,當制水時釋放於水中,也會使出水的電導率升高。 (4)由於疏忽,陰床混入了陽離子交換設備樹脂,在陰床再生時,變成鈉型樹脂混雜在陰樹脂中,而在制水時放出鈉離子,因此,陰床的出水電導率始終較高。
⑷ 無頂壓逆流再生鈉離子交換器的使用方法
1、樹脂處理
小時後,放掉食鹽水,用水沖洗樹脂,直至出水不呈黃色為止。或用% 的HCL溶樹脂在未裝進交換器之前 ,首先應進行篩選,再用8~10% 的NaCl溶液浸泡20液浸泡2~4小時,放掉酸液後,用水沖洗樹脂至排水接近中性為止。再將樹脂裝入設備到所規定的高度。樹脂裝好後進行一次沖洗。
2、運行: 設備內保持一定高的水墊層,以防進水直接沖擊樹脂層上的壓脂層。投入運行前必需進行正洗。即:打開進水閥和排氣閥 ,當水滿時及時關閉排氣閥,打開正洗排水閥,至水質合格立即關閉正洗排水閥,打開出水閥,轉入正常運行。
3、再生:當出水水質不合格或生產了一定體積的軟水後,離子交換器需停止運行,進行再生,再生的步驟如下:
⑴小反洗: 再生前應對中間排液管上面的壓脂層進行小反洗,洗去運行時積聚在壓脂層和中間排液裝置上的污物。小反洗時,先關閉進水閥及出水閥,再打開小反洗進水閥及反洗排水閥,流速一般為5~10米/時,時間3~5分鍾。小反洗結束後,關閉小反洗進水閥及反洗排水閥。
⑵進再生液: 打開進再生液閥,將再生液從設備的底部輸入 ,再打開中間排液閥 ,再生廢液由中間裝置排出。為保證再生效果,再生流速應控制在5米/時,鹽液濃度控制在5~8% 。(再生結束後進行更換)
⑶ 小正洗: 在進再生液過程中,會有部分廢液滲入壓脂層中,為了節省正洗耗水量及縮短正洗時間,在正洗之前,用小正洗將這部分廢液洗勻。小正洗時,打開進水閥然後打開中間排液閥,水從中排裝置排出,流速控制在10~15米/時,時間5~10分鍾左右。
⑷ 正洗 小正洗結束後,關閉中間排液閥,開啟正洗排水閥進行正洗,流速同運行流速,待出水水質符合要求時即關閉排水閥,打開出水閥投入正常運行。
⑸大反洗 由於交換劑被壓實、污染等會影響正常運行,所以在運行若干周期後必須進行一次大反洗,大反洗的間隔周期可根據本廠的進水濁度 、出水質量 、運行壓差和交換容量的情況而定,一般運行10~20個周期進行一次。大反洗後交換劑層被打亂,為了恢復正常交換容量,在大反洗後的第一次再生時 ,再生劑要比第一次增加0.5~1.0倍。大反洗時,打開大反洗進水閥,閥門要由小到大 ,反洗強度控制在反洗視鏡的中心線為准,打開反洗排水閥進行反洗,反洗時間約為10~15分鍾。
⑸ 請問,我廠使用的逆流再生鈉離子交換器失效後經過處理,水質始終不合格,方法與往常無異,為什麼會出現...
三個方面的問題,來一是自某閥門的竄水問題,漏了硬水到軟水部分,二是樹脂交換能力下降造成設備出水水質不合格,三是測試劑是否氧化影響水質測試准確(做一次空白試驗)。正常的逆流再生設備的制水效果一般都優於順流再生工藝設備。下面我發一張逆流再生設備的控制閥你看一下,這是逆流再生工藝設備的主要控制裝置...。
⑹ 離子交換器剛做出來的水加比色劑顏色怎麼會很淡
離子來交換器出水水質自是進行硬度分析,水質硬度分析有兩種方式,一是簡單的顯色反應,也叫定性反應(顯藍色為合格,紅色為不合格),另一種是容量分析,如水樣顯示紅色,用相關標准溶液滴定,水樣中由紅色轉為藍色為滴定終點,再觀察標准溶液所消耗的毫升數,經折算就知道水樣是否合格。至於你說到的水樣中顯示的色度很淡的問題,你可以多加一點指示劑,因為指示劑是定性不定量…。一傑水質
⑺ 鈉離子交換器化驗處理水不合格,是不是給工作時間短有關系
鈉離子交換器出來水硬度不合格源的因素有以下幾點,一是安裝因素;是否按設備安裝圖進行標准化安裝,另外原水壓力是否穩定,原水工作壓力不能<0.2Mpa,否則影響交換器體內樹脂的再生度,造成設備周期制水量的減少,如原水壓力過小需增加增壓泵,在交換器啟動再生程序時能保證0.2Mpa原水工作水壓,均衡向交換器體內輸送再生液。二是交換器本身是否有質量缺陷,同時包括樹脂的質量因素。三是水質硬度測試劑是否有問題?如測試試劑不標准,也會誤造成水質硬度不合格,對測試試劑進行「空白試驗」。以上因素都可造成鈉離子交換器工作不正常…。一傑水質
⑻ 鈉離子交換器造水每次到轉換清洗的時候壓力下降,水質就不合格了,啥原因呢
一般鈉離子交換器(軟化器),在制水(運行)工位時,是不能隨便進入再生階段的正洗或清洗,否則造成交換器體內樹脂層亂層,影響出水水質質量(出水硬度不合格)...。
⑼ 離子交換器怎麼操作
離子交換器的操作步驟:
(1) 運行操作:運行時,由交換器底部進水,頂部出水。需開啟出 水閥門和進水閥門。 (2) 落床操作:當樹脂失效時(化驗出水水質不合格時),進行落床 操作。為了避免亂層,採用排水落床方式。需開啟空氣閥門和正洗排放閥門,快速的把水放完後關閉兩個閥門。
(3) 再生操作:再生時,從交換器頂部進再生液,流速要慢,再生 時間為40—50分鍾。先打開再生進鹽門和正洗排放門,再檢查再生泵上的閥門為開啟狀態,然後啟動再生泵的電源開關,啟動「開」的按鈕,直到再生液進完,啟動「停」的按鈕,最後關閉再生進鹽閥門和正洗排放閥門。
(4) 浸泡操作:即讓再生液浸泡在交換器內,時間大約為50—60 分鍾。若急需用水,此操作步驟可省略。
(5) 置換及正洗操作:置換時需開啟正洗進水閥門和正洗排放閥門, 廢液排放的流速要慢,控制流速4—5m/h。置換時間大約為30—40分鍾。正洗時仍開啟正洗進水閥門和正洗排放閥門。正洗時流速要快,時間大約為10—20分鍾。此時需從排放口取水樣,化驗水樣的硬度,當水樣的硬度≤0.08mmol/L停止正洗,關閉所有閥門。
(6) 啟床及清洗操作:啟動離子交換器時要迅速進水,進行托床, 流速為30—50m/h,在2—3分鍾內就成床,此時進行清洗,出水排放,清洗至水樣透明,化驗水質合格後,方可投入運行,需先開啟進水閥門和反洗排放閥門,合格後開出水閥門,關閉反洗排放閥門,進行正常運行。