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污水二沉池总磷指标是多少

发布时间:2024-11-15 05:46:21

1. 污水处理的每个环节的出去率怎么计算

这问题提的很模糊!是要问每个环节的去除率嘛?
去除率=(污染去除量/原水中污染物含量)*100%

2. 城市污水处理二沉池出水出现白色小胶状物是什么呀,出水总磷偏高是不是这些东西引起的

大概是微生物尸块脱落,这个现象跟水中的溶解氧、氮磷比都有关系,适当增加污水处理过程的分析,原因不难找到,原因有了,就可以解决啊

3. 污水处理厂化学除磷用什么药剂好

来自某公司的除磷产品简介,基本较全面地涵盖了化学除磷的相关知识~

1 现状
由于广泛使用含磷洗涤剂,我国城市污水中普遍含有一定量的磷,一般为5-10mg/L。磷是藻类繁殖所需各种成分中的限制性因素之一,水体中磷含量的高低与水体富营养化程度有密切的关系。同时,对于引发水体富营养化而言,磷的作用远大于氮的作用,水体中磷的浓度达到一定数值时就可以引起水体的富营养化。因此,在污水处理中进行除磷是必要的。我国《城镇污水处理常污染物排放标准》(GB18918-2002)中明确规定,自2006年1月1日起建设的污水处理厂总磷指标的一级A排放标准为0.5mg/L。
污水中的磷可以通过化学和生物两种方法去除。生物除磷是一种相对经济的除磷方法,但由于现阶段生物除磷工艺还无法保证出水总磷稳定达到0.5mg/L标准的要求,所以常需要采用或辅助以化学除磷措施。

2 化学除磷原理
化学除磷主要是通过化学沉析过程完成的,化学沉析是指通过向污水中投加无机金属盐药剂与污水中溶解性的盐类(如磷酸盐)反应生成颗粒状、非溶解性的物质。实际上投加化学药剂后,污水中进行的不仅是沉析反应,同时还发生着化学絮凝作用,即形成的细小的非溶解状的固体物互相粘结成较大形状的絮凝体。

3 化学除磷药剂
为了生成非溶解性的磷酸盐化合物,用于化学除磷的化学药剂主要是金属盐药剂和氢氧化钙。许多高价金属离子药剂投加到污水中后都会与污水中的溶解性磷离子结合生成难溶解性的化合物,但出于经济原因考虑,用于磷沉析的金属盐药剂主要是Fe3+盐、Fe2+盐和Al3+盐,这些药剂是以溶液和悬浮液状态使用的。除金属盐药剂外,氢氧化钙也用作沉析药剂,反应生成不溶于水的磷酸钙。
污水化学除磷中常用的药剂类型详见表1。
表1 污水净化常用药剂
类型
名称
分子式
状态
铝盐
硫酸铝
Al2(SO4)3·18H2O
固体
Al2(SO4)3·14H2O
液体
nAl2(SO4)3·xH2O+mFe2(SO4)3·yH2O
固体
氯化铝
AlCl3
液体
AlCl3+FeCl3
液体
聚合氯化铝
[Al2(OH)nCl6-n]m
液体
二价铁盐
硫酸亚铁
FeSO4·7H2O
固体
FeSO4
液体
三价铁盐
氯化硫酸铁
FeClSO4
液体(约40%)
氯化铁
FeCl3
液体(约40%)
熟石灰
氢氧化钙
Ca(OH)2
约40%的乳液

4 化学除磷工艺
化学除磷工艺可按化学药剂的投加地点来分类,实际中常采用的有:前置除磷、同步除磷和后置除磷。

4.1 前置除磷
前置除磷工艺的特点是化学药剂投加在沉砂池中、初沉池的进水渠(管)中、或者文丘里渠(利用涡流)中。其一般需要设置产生涡流的装置或者供给能量以满足混合的需要。相应产生的沉析产物(大块状的絮凝体)在初沉池中通过沉淀被分离。如果生物段采用的是生物滤池,则不允许使用铁盐药剂,以防止对填料产生危害(产生黄锈)。
前置除磷工艺由于仅在现有工艺前端增加化学除磷措施,比较适合于现有污水处理厂的改建,通过这一工艺步骤不仅可以除磷,而且可以减少生物处理设施的负荷。常用的化学药剂主要是石灰和金属盐药剂。前置除磷后控制剩余磷酸盐的含量为1.5-2.5mg/L,完全能满足后续生物处理对磷的需要。

4.2 同步除磷
同步除磷是目前使用最广泛的化学除磷工艺,在国外约占所有化学除磷工艺的50%。其工艺是将化学药剂投加在曝气池出水或二沉池进水中,个别情况也有将药剂投加在曝气池进水或回流污泥渠(管)中。目前已确定对于活性污泥法工艺和生物转盘工艺可采用同步化学除磷方法,但对于生物滤池工艺能否将药剂投加在二次沉淀池进水中尚值得探讨。

4.3 后置除磷
后置除磷是将沉析、絮凝以及被絮凝物质的分离在一个与生物处理相分离的设施中进行,因此也叫二段法工艺。一般将化学药剂投加到二沉池后的一个混合池中,并在其后设置絮凝池和沉淀池(或气浮池)。
对于要求不严的受纳水体,在后置除磷工艺中可采用石灰乳液药剂,但必须对出水pH值加以控制,如可采用CO2进行中和。
采用气浮池可以比沉淀池更好地去除悬浮物和总磷,但因为需要恒定供应空气因而运行费用较高。
三种除磷工艺的优缺点汇总见表2。
表2 各种化学除磷工艺比较
工艺类型
优点
缺点
前置除磷工艺
1)能降低生物处理构筑物负荷,平衡负荷的波动变化,从而降低能耗;
2)与同步除磷相比,活性污泥中有机成分不会增加;
3)现有污水厂易于实施改造。
1)总污泥产量增加;
2)影响反硝化反应(底物分解过多);
3)对改善污泥指数不利。
同步除磷工艺
1)通过污泥回流可以充分利用除磷药剂;
2)如果将药剂投加到曝气池中,可采用价格较便宜的二价铁盐药剂;
3)金属盐药剂会使活性污泥重量增加,从而可以避免污泥膨胀;
4)同步除磷设施的工程量较小。
1)采用同步除磷工艺会增加污泥产量;
2)采用酸性金属盐药剂会使pH值下降到最佳范围以下,对硝化反应不利;
3)硝酸盐污泥和剩余污泥混合在一起,回收磷酸盐较为困难,此外在厌氧状态下污泥中磷会再释放;
4)回流泵会破坏絮体,但可通过投加高分子絮凝助凝剂减轻这种危害。
后置除磷工艺
1)硝酸盐的沉淀与生物处理过程相分离,互不影响;
2)药剂投加可以按磷负荷的变化进行控制;
3)产生的磷酸盐污泥可以单独排放,并可以加以利用。
后置除磷工艺所需投资大、运行费用高,但当新建污水处理厂时,采用后置除磷工艺可以减小生物处理二沉池的尺寸。

4. 深圳市罗芳污水处理厂二期工程调试

下面是中达咨询给大家带来关于深圳市罗芳污水处理厂二期工程调试,以供参考。
介绍了深圳市罗芳污水处理厂二期工程的工艺概况和调试过程,以及氧化沟流场和溶解氧场测试结果。该工程各构筑物、设备皆能够正常运行,出水水质全面稳定达到国家二级污水处理厂一级排放标准,其生物除磷效果达到国际先进水平,单位电耗在国内外污水处理厂中处于先进水平,调试结果证明该工程是成功的。
1工程介绍
1.1调试概况
深圳市罗芳污水处理厂调试[1]的目的是:确保各构筑物、管路系统和机电设备能够按设计要求正常运行;确保各项运转指标达到设计要求;建立各设备和单元操作的操作规程;优化运行参数和处理效果,为今后的正常运行、科学管理打下基础。
调试小组首先根据设计文件制定调试大纲,再分阶段提出调试计划,具体从事调试工作。调试小组及时把调试的结果和发现的问题以汇报的形式报告给深圳市给排水工程建设指挥部,并通报调试有关单位。
调试有关单位每周一在深圳市罗芳污水处理厂召开例会,讨论、协调、解决调试中出现的问题。指挥部不定期召开调试工作汇报会,研究解决调试中遇到的重大问题。调试汇报会和做出重要决定的每周例会,皆由调试小组形成会议纪要,通知调试有关单位执行。
调试小组首先进行设备检查键迅和空机调试(水下设备一般不进行空机调试,以免烧坏)。然后利用该厂一期工程出水进行氧化沟清水试验,并进行沟内流速场测试。待清水调试无故障后,氧化沟再转入污水调试和污泥培养阶段,并测定溶解氧场,其它构筑物则直接进行污水调试。最后进行全流程的、较长时间的系统调试。
1.2工程概况
深圳市罗芳污水处理厂始建于1990年,一期工程于1998年正式投入运行,二期工程于1999年动工修瞎凳建,目前已经建成投产。
深圳市罗芳污水处理厂二期工程设计规模为25万m3/d,进厂原污水和处理后出水的水质指标(即GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级标准)见表1,此外表中还列出了进水水温、出水pH和脱水后污泥含水率要求。
该工程采用的主体工艺是三沟式氧化沟,见图1。由于生物除磷的需要,氧化沟前单独设置厌氧池。为了确保厌氧池达到严格的厌氧状态,又在厌氧池前增设回流污泥浓缩池。
回流污泥浓缩池停留时间约0.8h。回流污泥进入池两侧进泥渠,经配泥孔进入池内。上清液与厌氧池的出水一起磨亮旅直接流入氧化沟配水井,并带走大量的硝酸盐。约50%回流量的经重力浓缩的污泥通过排泥管,与来自沉砂池的原污水一起进入厌氧池。
厌氧池水力停留时间30min,循环推流式,设置有水下搅拌器。
二期工程共采用4座三沟式氧化沟,每座设计规模6.25万m3/d,设计水深5.8m。转刷安装于氧化沟工作桥下,电动调节堰门分设于氧化沟两侧边沟。
氧化沟各设备运行由时间控制按周期运行,每个周期分为6个阶段,见图2。
A阶段。运行时间为1.5h。污水进入潜水搅拌器全部运行、曝气转刷全部关闭的缺氧状态的Ⅰ沟,完成反硝化作用。Ⅰ沟内混合液一部分进入Ⅱ沟,另一部分作为回流污泥排出。Ⅱ沟内所有转刷和潜水搅拌器全部运行,进行硝化作用。好氧状态的Ⅱ沟内混合液进入Ⅲ沟。Ⅲ沟处于沉淀和出水状态,沟内所有转刷和潜水搅拌器全部关闭,出水经电动调节堰门排出。
B阶段。运行时间为1.5h。污水进入所有转刷和潜水搅拌器全部运行的好氧状态的Ⅱ沟。Ⅰ沟内所有转刷和水下搅拌器也全部运行。Ⅱ沟内混合液进入Ⅲ沟和Ⅰ沟。Ⅲ沟处于沉淀和出水状态。
C阶段。运行时间为1h。污水进入所有转刷和潜水搅拌器全部运行的好氧状态的Ⅱ沟,Ⅱ沟内混合液一部分进入Ⅲ沟,另一部分作为回流污泥排出。Ⅰ沟内所有转刷和水下搅拌器全部关闭,处于预沉淀状态。剩余活性污泥从Ⅰ沟排出。Ⅲ沟处于沉淀和出水状态。
D,E,F阶段。运行状态分别与A,B,C阶段基本相同,只是将Ⅰ沟与Ⅲ沟互换。
2调试过程
2.1单元调试
2001年11月19日,调试小组开始了设备检查和空机调试的准备工作。12月3日,开始进行氧化沟设备检查及空机调试工作。12月4日,开始进行提升泵房的调试准备、调试前检查和空机运行试验。
2001年12月25日,开始向1#氧化沟和2#氧化沟注入一期工程的二沉池出水。注水过程中,发现氧化沟出水集水槽的伸缩缝漏水,注水暂停。12月28日,经施工单位整改,氧化沟出水槽漏水问题解决,氧化沟开始引入一期工程二沉池出水。然后,调试小组进行了氧化沟设备清水运行调试,并检查厌氧池设备。
2002年1月10日,二期工程浓缩池和厌氧池从氧化沟泵入一期工程二沉池出水,开始进行设备清水运行调试。
在上述设备检查和清水调试过程中,调试小组始终没有发现严重问题,但发现了许多小问题,已经分批提交给设计、监理、施工、安装和厂家。迄今为止,直接影响运行的问题已经全部整改,尚有一些遗留问题在整改中。
2002年1月15日,二期工程开始进入污水,进行带负荷污水调试和污泥培养的准备。
2002年1月21日,根据该厂两期工程的特点,将该厂一期工程的活性污泥,通过污泥脱水系统的浓缩池,溢流进入二期工程的进水系统,污泥培养正式开始。1月25日,两氧化沟的MLSS分别达到了1.6g/L和0.9g/L,1月29日分别达到1.6mg/L和1.1mg/L。2月28日,1#氧化沟中沟和边沟MLSS分别达到4.1g/L和4.4g/L,2#氧化沟达到3g/L和2.9g/L,已经达到并超过设计要求,标志着该厂污泥培养阶段已经结束。氧化沟出水清澈。
2.2系统调试
单元调试圆满完成后,污水处理厂系统投入较长时间的试运行,进行进一步的系统调试工作,以证实系统的处理性能,发现并及时纠正可能发生的不正常现象,优化运行参数,确保整个系统达到最佳的运行状态和处理效果。
系统调试将通过多次PDCA循环,发现问题,解决问题,不断优化工艺参数,改进系统处理效果,直到系统完全达到设计要求。
2002年3月9日,二期工程系统调试开始进行。由于单元调试工作进行得非常充分,故系统调试工作非常顺利,出水水质很快稳定达到设计要求。
2002年6月,系统调试工作顺利结束。
3处理效果
3.1进出水主要污染物
2002年3月开始,调试小组对深圳市罗芳污水处理厂二期工程的进出水水质和工艺参数进行了全面化验分析。
调试期间,二期工程两氧化沟出水的SS最大18mg/L,最小5mg/L,平均12mg/L,大大低于设计要求的≤20mg/L。
调试期间,氧化沟出水BOD最大10mg/L,最小1~2mg/L,平均5~6mg/L,皆大大优于设计要求的≤20mg/L。
调试期间,氧化沟出水COD最大49~58mg/L,最小11~12mg/L,平均30mg/L,大大低于设计要求的≤60mg/L。
调试期间,氧化沟出水pH在7.23~8.17范围内,满足设计要求的6.5~9。
综上所述,二期工程出水的主要污染物指标皆达到并大大优于设计要求。
3.2进出水营养物质
二期工程出水氨氮设计要求≤15mg/L,实际两沟出水氨氮最大仅5.34mg/L,平均在0.22~0.67mg/L之间,大大优于设计要求。
调试期间,出水总磷两沟平均在0.26~0.27mg/L之间,小于0.5mg/L。
3.3氧化沟污泥指标
调试期间,二期工程氧化沟中沟的混合液悬浮固体浓度在1752~5448mg/L之间,平均3456~3478mg/L,符合设计要求的3.4g/L。
由于二期工程未设初沉池,故活性污泥中泥砂较多,有机物相对偏少,氧化沟中沟的混合液挥发性悬浮固体浓度偏低,仅占MLSS的43%。
调试期间,二期工程氧化沟中沟的污泥容积指数为78~96mL/g,在100mL/g以下,说明污泥沉降性能良好。2#氧化沟边沟的SVI为95.96mL/g,污泥沉降性能不如中沟。
3.4污泥脱水效果
深圳市罗芳污水处理厂二期工程在原一期工程的脱水间里新增加了3台离心浓缩脱水机,扩大了污泥脱水能力。
二期工程的剩余污泥直接在离心机中浓缩脱水,一期工程污泥脱水则需要经过带式压滤浓缩机浓缩,然后再经带式压滤脱水机脱水。二者相比,二期工程的工作流程较短,操作更简便。
调试期间,二期工程离心机脱水后污泥含水率平均在69%~71%之间,大大优于设计要求的80%。与一期工程脱水后污泥的含水率平均82%相比,二期工程的脱水效果显著提高。
3.5生产运行情况
根据深圳市罗芳污水处理厂编制的《深圳市污水处理厂生产运行情况报表》,自2002年3月进入试运行系统调试以来的生产运行情况见表2。
表2二期工程2002年生产运行情况月份污水量(万m3)进水量
(万m3/d)单位电耗
(kW·h/m3)干泥(t)单位产泥量
(t/万m3)一期二期一,二期二期折算3241.9214.17.140.23194.9391.520.434258.0225.07.500.22218.57101.820.455276.0289.39.330.22258.82132.450.466247.0280.79.360.24518.00275.540.98平均255.7252.38.330.23297.58150.330.58由表2可见,2002年3~6月期间,二期工程进水量在7.14~9.36万m3/d之间,平均8.33万m3/d,仅占设计进水量12.5万m3/d的67%,仍然不足。
二期工程单位电耗在0.22~0.24kW·h/m3之间,平均0.23kW·h/m3,这在国内外污水处理厂中无疑处于先进水平。
二期工程单位产泥量在0.43~0.98t干泥/万m3污水之间,平均0.58t干泥/万m3污水,这在国内外同类污水处理厂中也相对偏低。
4氧化沟流场和溶解氧场
4.1氧化沟流场
2002年3~4月,调试小组进行了氧化沟流场测定,共布置了28个测量点,每点测量7个不同深度的流速,流速测量点位置见图9,流速测量结果见表3和表4。
由于两个边沟的工况完全一样,所以流场必然完全一样,故只须测量其中一个边沟的流场即可。无论是边沟还是中沟,其内部工况是中心对称的,所以其流场必然也是中心对称的,故只须测量其一半流场即可。为了测量方便,测量点布置在工作桥附近。
以下和边沟断面11外,所有的实测流速皆大于0.3m/s,满足设计要求。
但是,边沟断面1和边沟断面11的流速具有特殊性。由图9可见,两处皆位于氧化沟水流转弯以后的回流区,故纵向流速较小。但是,由于测量结果未能反映作为回流区应该具有的侧向流速和竖向流速,所以两处的实际流速应该更大,而且回流区紊动强烈,所以两处皆不可能出现活性污泥沉积的不良现象。
综上所述,氧化沟流场基本良好,任何位置皆不会出现活性污泥沉积。
4.2氧化沟溶解氧场
2002年3月,调试小组进行了氧化沟溶解氧场测定。共布置了10个测量点,溶解氧测量点位置见图10。溶解氧测量结果见。
由于受到溶解氧探头电缆长度的限制,每点只能测量水下1.5m深度处的溶解氧,但是,氧化沟混合充分,该处的溶解氧基本上可以代表整个断面的情况。
由图11可见,在转刷不开、水下推进器全开的条件下,氧化沟边沟处于缺氧状态,此时平均溶解氧在0.1~0.9mg/L范围内,全部数据平均为0.36mg/L,满足工艺要求。
显然,由于氧化沟刚从好氧阶段进入缺氧阶段时溶解氧会高一些,然后逐渐降低,所以实测的边沟溶解氧数据有一定范围是合理的。
由图12可见,在转刷和水下推进器全开的条件下,氧化沟中沟处于好氧状态,此时平均溶解氧在4.12~7.37mg/L范围内,全部数据平均为5.22mg/L,满足工艺要求。
同样由于氧化沟刚从缺氧阶段进入好氧阶段时溶解氧会低一些,然后逐渐提高,所以实测的中沟溶解氧数据有一定范围,也是合理的。
值得注意的是,一般认为氧化沟的溶解氧只能达到3mg/L左右的水平,而罗芳污水处理厂氧化沟好氧状态的中沟2002年3月17日测点2实测的溶解氧最高达到7.54mg/L,当日中沟各测点平均溶解氧高达7.37mg/L,大大高于文献所载的其它氧化沟,这应该是该厂处理效果优异的原因之一。这一现象说明该厂的设计优秀,曝气、搅拌设备良好,而且管理水平高。当然,工艺并不要求如此高的溶解氧,在实际运行中可以适当减少所开曝气转刷的数量,以减少能耗。
5结语
深圳市罗芳污水处理厂二期工程各构筑物、设备能够正常运行,出水水质全面稳定达标,调试结果证明该工程是成功的。
二期工程生物除磷效果无疑达到国际先进水平,设计、建设、调试、管理方面的经验值得总结。
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5. 养猪污水怎么处理,养猪污水会造成什么样的污染

1、方案一:养猪污水→格栅集水池→厌氧反应器→沼液坝→达标排放。2、方案二:养猪污水→格栅集水池→固液分离机→初沉池→水解酸化池→UASB厌氧反应器→二级接触AO氧化池→二沉池→混凝沉淀池→紫外消毒→达标排放。3、方案三:养猪污水→格栅集水池→固液分离机→黑膜沼气池→初沉池→中间水池→MSBR池→混凝沉淀消毒池→生态塘→达标排放。

一、养猪污水怎么处理

养猪场污水主要包括猪尿、猪粪以及猪舍冲洗水,属于高浓度有机污水,处理工艺流程以及处理后的水质标准如下:

1、处理工艺流程

(1)方案一:养猪污水→格栅集水池→厌氧反应器→沼液坝→达标排放。

(2)方案二:养猪污水→格栅集水池→固液分离机→初沉池→水解酸化池→UASB厌氧反应器→二级接触AO氧化池→二沉池→混凝沉淀池→紫外消毒→达标排放。

(3)方案三:养猪污水→格栅集水池→固液分离机→黑膜沼气池→初沉池→中间水池→MSBR池→混凝沉淀消毒池→生态塘→达标排放。

2、水质标准

CODcr(重铬酸盐指数)400mg/L,BOD5(生化需氧量)150mg/L,SS(固体悬浮物浓度)200mg/L,氨氮含量80mg/L,总磷量8mg/L,PH6-9之间。

二、养猪污水会造成什么样的污染

1、饲料中的氮、磷元素,生猪的吸收效率大约只有30-50%,而剩余的氮、磷会随着猪的粪便和尿液排出体外,其中母猪、断奶仔猪、育肥猪的氮排出量占据总摄入量的76%、46%、67%,母猪、断奶仔猪、育肥猪的磷排出量占据总摄入量的75%、38%、63%,这导致养猪污水中的氮、磷含量较高。

2、养猪污水在进入自然水体之中后,会导致水体富营养化,从而使得水体之中的藻类以及其他浮游生物快速繁殖,水体中的氧气溶解量大幅度下降,水质快速恶化,水体中的大量生物最终死亡。

3、污水中含有大量的病原微生物,一旦进入水体之中并扩散开来,会危害到水产动物,甚至是人体的生命健康安全。

4、饲料中添加有微量的重金属元素,比如铜、锌、砷等,能够起到抑制有害菌、减少疾病发生、加快猪的生长的作用,但是这些重金属元素大多会随着粪尿排出猪体外,一旦污水未得到处理或处理不到位,就会导致水体污染。

6. 污水处理后磷超标该怎么处理

问题补充:
采用的是鹏鹞集团的WSZ-FC污水处理设备。设备设有脱氮装置和消毒池,其主要用于处理需要脱氮、消毒的污水,工艺流程为:污水-粗格栅-调节池(预报气)-细格栅-缺氧池-多级生物接触氧化池_二沉池_消毒池_出水。请问按照这个程序,需要改善什么部位,添加什么物质。可以解决问题。谢谢。

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