『壹』 曝气生物滤池处理工业综合废水提标改造技术研究
针对曝气生物滤池工艺不具备脱氮除磷功能,特别是在处理工业综合废水时出水不能稳定达标排放的问题,提出了“化学除磷+气浮除油+水孙局解酸化+前置反硝化曝气生物滤池”的全流程处理工艺,并通过中试研究对处理流程以及各个处理单元运行参数进行了优化,在水解酸化2.0h,投加混凝剂硫化铁量为40.0mg/L,气浮溶气压力3.5kg/cm2,AO池125%回流比,水力停留时间为20.0min的条件下,其出水达到国家一级A排放标准的要求。并对升级改造的建设和运行费用进行了核算,为同类污水处理厂的升级改造工程提供理论依据和数据支持。
1前言
辽河流域的浑河中部城市群是辽宁乃至东北老工业区振兴的核心区域,随着工业化并模进程的高速发展,流域内工业园区正在蓬勃兴起,随之产生了大量工业综合废水。该类废水经园区内处理后,仍含有大量极难降解的有机污染物,水质可生化性极差,给所汇入的城镇污水处理厂带来较大的处理难度并造成干扰,直接导致出水不达标的问题[1~3]。与此同时,流域水环境质量改善的需求对污水处理厂出水提出了更加严格的要求,根据辽宁省环保局与辽宁省质量技术监督局联合颁布的《辽宁省污水综合排放标准》的要求,市级以上污水处理厂出水COD(chemicaloxygendemand)、NH3-N(氨氮)和TN(总氮)的浓度要达到国家一级A排放标准,故污水厂目前亟需结合现有处理工艺进行升级改造研究,实现工业综合废水的达标排放[4~8]。
曝气生物滤池工艺由于其占地面积小、处理效果好等特点,在辽河流域内的污水处理厂尚占有一定的比例,出水基本达到二级排放标准,但随着难降解工业综合废水的汇入,导致滤池板结堵塞、生物膜脱落等现象的产生。针对工业综合废水存在的问题和曝气生物滤池的特点,进行了水解酸化和气浮除油的预处理研究,以及化学除磷和前置反硝化深度脱氮研究,使其出水达到一级A排放标准,为该类污水厂的升级改造提供理论依据和数据支持[9~13]。
2试验装置与试验方法
2.1试验水质
该研究选取沈阳市铁西区某污水处理厂,该污水厂日处理水量40万t,其中60%以上的进水为工业综合废水。如表1所示,从污水处理厂的进水水质指标来看,其有机污染物和固体悬浮物(SS)浓度都比较高,经过水厂现有的两级曝气生物滤池工艺处理,出水基本上能够达到国家二级排放标准,但对比一级A标准,一方面需要进一步去除水中的COD、SS和NH3-N;另一方面还需要增加脱氮除磷的功能。
2.2试验装置
针对工业综合废水的特性以及污水处理厂现有工艺特点,设计了深度处理的全流程工艺,中试装置主要包括混凝池、气浮池、水解沉淀池和前置反硝化曝气生物滤池4个处理单元。
如图1所示,其中絮凝池柱高1.6m,直径0.6m,原水和混凝剂溶液均从距底部1.2m处注入,内设JJ-1大功率电动搅拌器,使原水和混凝剂充分混合,以去除原水中的SS和TP;溶药池采用相同设计参数,同样使用搅拌器使固体混凝剂充分溶解为液状,并由蠕动泵注入絮凝池;气浮池接触室高2.2m,直径0.12m,分离室高2.4m,直径0.32m,加入混凝剂的原水使用DP-130高压隔膜泵、与空气充分混合的回流液使用尼克尼20FPD04Z气液混合泵从接触室底部共同注入,经分离室将其中的泡沫残渣去除,并从顶部平台排出;水解沉淀池柱高4.5m,直径0.5m,盛装厌氧污泥,污水从底部注入,经污泥层去除部分SS和COD;前置反硝化曝气生物滤池使用柱高4.3m,直径0.5m的有机玻璃滤柱填装火山岩滤料,滤柱中的火山岩滤料粒径分别为6~8mm、4~6mm和3~5mm,其中承托层高0.3m,滤料高4.0m,水面超高1.0m,设计三级生物滤柱分别为反硝化DN池、氧化硝化CN池和硝化N池,即分别进行反硝化、氧化和硝化反应,对污水中的TN、COD和NH3-N进行生化去除,CN池和N池使用空压机进行曝气,三级滤柱均采用向上流方式,使用高压隔膜泵从底部注水。中试装置日处理水量2t。
2.3水质分析方法
TN的测试采用过硫酸钾氧化法,NH3-N的测试采用纳氏试剂比色法,硝酸盐氮的测试采用麝香草酚分光光度法,亚硝酸盐氮的测试采用N(-1-奈基)-乙二胺分光光度法,COD的测试采用重铬酸钾法,DO(溶解氧)的测试使用溶解氧快速测定仪[14]。
3试验结则蔽让果与分析
3.1运行参数优化
3.1.1水解酸化预处理
水解酸化单元的作用是在进一步去除水中COD和SS浓度的同时,提高水质的可生化性[15~17],其主要控制参数为HRT(水力停留时间)。现通过对进出水COD、SS浓度以及BOD/COD的检测与分析优化HRT。
如图2所示,当HRT在2.0h以下时,COD的去除率不足30.0%,由于时间较短,这部分去除的主要是水中悬浮状COD。而随着HRT的逐渐提高,水中难降解有机污染物在水解和发酵细菌的作用下,转化为单糖、氨基酸、脂肪酸等小分子、易降解的有机物[18~20],COD的去除率也不断升高,达到50%以上。随着出水COD浓度的不断下降,出水BOD的浓度也随之下降,但由于工业废水中的难降解有机物浓度所在比例较高,出水COD浓度下降的速率要高于出水BOD浓度下降的速率,出水BOD/COD的比值也随之升高。如图3所示,进水BOD/COD的值基本在0.3~0.4,当HRT大于2.0h时,出水BOD/COD的值升至0.4以上。而当HRT大于4.0h时,水中的难降解有机物已完成水解,出水COD的去除率变化不大,BOD/COD的值也开始回落。所以,当HRT介于2.0~4.0h时,出水BOD/COD的值保持在0.4以上,属于较易进行生化处理的范围,有助于后续生物滤池的进一步处理。考虑到在流量不变的条件下,构筑物的体积会随着HRT的升高而增大,故确定水解酸化的HRT为2.0h。
此外,水解池对原水中的SS也有较强的去除能力。由于工业综合废水中含有较多的粘渣和悬浮物,虽然通过混凝气浮工艺可以去除50.0%,但出水的SS浓度仍在60.0mg/L,如果这些SS直接进入滤池,将会增加滤池的反冲洗次数。经过水解池厌氧污泥层对水中颗粒物质和胶体物质的截留和吸附作用,出水的SS得到进一步的去除,其浓度基本保持在40.0mg/L以下,去除率在44.0%以上。由于水解池对SS的去除主要是通过截留和吸附作用,故过长的HRT对SS的去除并无明显的效果,所以对于占地面积有限的污水处理厂,水解池在升级改造过程中完全可以取代初沉池,起到初级去除原水中的SS和COD的作用。
3.1.2强化化学除磷
试验选用Al(2SO4)3、聚合氯化铝(PAC)、FeCl3和聚合硫酸铁(PFS)四种常用的混凝剂,通过对原水以及出水中TP浓度的考察,确定使用PFS为强化化学除磷试验的混凝剂,并对其投药量和搅拌时间两个参数进行优化[21~24]。
如图4所示,随着混凝剂PFS投加量的增加,水中TP的浓度不断减少。当投药量达到30.0mg/L时,水中TP的浓度已低于0.5mg/L,去除率达到75.0%以上。根据铁盐除磷的化学方程式可知,每去除1mg的P,需要1.8mg的Fe。原水中TP的浓度在1mg/L至4mg/L,若使出水TP浓度小于0.5mg/L,最多需要12.0mg/L的硫酸铁,以至少40.0%有效成分计算,需要30.0mg/L。考虑水解等因素,最终选定投药量为40.0mg/L,此时的出水TP浓度为0.3mg/L。可以保证出水水质符合一级A排放标准的要求。
确定PFS的投药量后,对搅拌时间进行了优化。在投药量40.0mg/L条件下,改变搅拌时间,测定出水TP浓度。搅拌时间及进出水TP浓度和去除率如图5所示,随着搅拌时间的增长,水中TP的浓度不断减少。时间从5.0min增加到15.0min,水中TP的去除率提高了5.1%,而从15.0min增加到30.0min,去除率仅提高了2.0%,故过长的搅拌时间对TP的去除并无显著的效果,反而会增加额外的能源消耗和构筑物的建筑体积。由于出水TP浓度均小于国家一级A标准要求的0.5mg/L,故从运行成本上考虑,确定最佳搅拌时间为15min。
3.1.3高效气浮除油
原水与混凝剂PFS混合后进入气浮池,目的是将水中造成滤池堵塞的油污以及混凝产生的泡沫残渣去除。气浮池采用加压溶气气浮方式,主要有溶气压力和回流比两个控制参数,通过对进出水含油量的检测分析,优化气浮单元的运行参数[25,26]。溶气压力对油类去除的影响如图6所示,出水含油量随溶气压力的变化趋势可分为三个阶段。
当压力小于2kg/cm2时,气浮形成的气泡粒径还较大,对水中絮状颗粒的去除能力有限。在压力增加到3.5kg/cm2的过程中,随着气泡粒径的减小,气浮的去除能力也有了显著的提高。但此后即便形成气泡的粒径不断减小,出水含油量却不再降低,这说明并非气泡粒径越小气浮效果越好,而是当气泡粒径和水中杂质粒径越接近时效果越好。一般的,气浮工艺的微气泡平均粒径在40.0μm左右,从试验中可以看出,当溶气压力为3.5kg/cm2时就可以取得较好的去除效果,此时出水含油量为2.73mg/L,去除率为84.6%,而过高的溶气压力只会增加动力的输出和电能的消耗。
回流比对含油量的去除影响如图7所示,气浮的去除效果受回流比的影响较大。当回流比低于30%时,由于形成的气泡较少,对水中油类的去除能力较差。当回流比增大到30.0%~50.0%时,气浮的去除效果达到最佳。而当回流比增大到50.0%以上时,去除率却出现下降,经分析认为这是由于水中空气比例过高,微气泡聚合成粒径较大的气泡,导致气浮效果变差。故确定气浮除油的回流比为50.0%,此时出水含油量为3.12mg/L,去除率为82.9%。
3.1.4A/O深度脱氮
脱氮单元采用前置反硝化曝气生物滤池。其控制参数主要有回流比、HRT和曝气量,通过对出水COD、TN、NH3-N和DO的检测,对各个参数进行优化。
回流比是前置反硝化脱氮工艺中最为重要的控制参数,它直接影响水中TN的去除效果。根据中试设计中的BOD负荷和硝化负荷计算以及COD负荷校核,在单池HRT为45.0min,气水比为5∶1的条件下,出水可稳定实现一级A达标排放,首先在50%~250%的范围内对参数回流比进行考察。如图8所示,当回流比从50%增加到150%时,出水TN的浓度在不断下降,TN的去除率也不断提高。这是由于在回流比较低时,水中作为电子受体的硝酸盐不足,影响了反硝化的速率,而随着回流比的升高,有足够的硝酸盐作为电子受体,并利用水中的有机物作为电子供体,在无需外加碳源的条件下,完成反硝化和深度脱氮的目的。但回流比从150%继续升高时,出水TN的浓度却不再继续降低,增加到200%时TN的去除率已呈下降趋势。一方面,随着硝酸盐浓度的不断升高,造成水中的碳源不足进而影响反硝化的进行;另一方面,随着回流比的增加,进入DN池的溶解氧也在增加,而溶解氧可作为电子受体,竞争性的阻碍硝酸盐的还原,同时还将抑制硝酸盐还原酶的形成。由于回流比和HRT越高所需反应池构筑物容积越大,从水厂实际升级改造工程考虑,对100%、125%、150%和175%四个回流比以及各个回流比下出水TN随HRT的变化进行进一步研究。
增加,出水TN的浓度也随之降低,微生物对基质的去除率也越高。但一般的,当HRT增加到20.0min以上时,出水TN浓度的下降趋势以及去除率的增加都变得平缓,而且所需的构筑物体积也在不断增加。为了确保出水TN浓度达到一级A排放标准要求15.0mg/L以下时,选择回流比为125%,HRT为20.0min的参数条件,此时出水TN浓度为12.74mg/L,去除率为67.0%。
溶解氧是维持好氧微生物生长代谢的重要因素,对于曝气生物滤池来说,水中溶解氧的供给,即空压机的曝气量也是主要的能源消耗所在,过低的曝气量将降低微生物的新陈代谢能力;而过高的曝气量一方面会造成经济的浪费,一方面又会导致微生物的活性过度增强,在营养供给不足的情况下,导致生物膜发生自身的氧化分解。试验通过对CN池进水COD浓度以及去除率的监测,对曝气量进行参数优化。如图10所示,随着曝气量的增加,出水COD的浓度随之不断下降,去除率也在不断提高。但在曝气量增加到0.8m3/h时,两项指标的变化都不大,这说明过多的曝气量和溶解氧对于COD的去除已无太大作用,只会增加动力费用。故确定CN池的曝气量为0.8m3/h,此时出水DO浓度在2.5mg/L左右,气水比为4∶1。CN池的出水已有较高的DO浓度,如图11所示,在进入N池后,在较低曝气量的条件下,对水中的NH3-N便有较高的去除率。同出水COD浓度的变化率相似,出水NH3-N浓度也随着曝气量提高而不断降低,为了达到一级A排放标准,确定N池的曝气量为0.6m3/h,此时出水DO浓度在3.0mg/L左右,气水比为3∶1。
3.2技术经济分析
该污水处理厂目前拥有日处理水量4×105t的两级曝气生物滤池一套,单池HRT为45.0min,两级滤池气水比分别为3∶1和4∶1。根据中试研究结果,如采用前置反硝化曝气生物滤池工艺,需要增加125%的回流液,但由于HRT减少至20.0min,根据计算同样可以利用现有两级滤池分别作为CN池和N池,并有少量的富余,只需增加一套前置DN池,以及回流管道,同时还需对水泵和曝气风机设备进行更换,如图12所示。如采用后置反硝化曝气生物滤池工艺,可将现有两级滤池分别作为CN池和N池,另外还需修建一套DN池,以及甲醇投加和储备间,同时要对曝气风机设备进行更换,如图13所示,虚线部分为新建构筑物。
根据中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》以及辽宁省建筑、安装、市政工程预算定额、费用定额和近年来的同类工程预、决算资料分别对两种工艺流程升级改造的建设成本和运行费用进行估算,如表2所示。
经过经济费用估算,前置反硝化工艺较后置反硝化工艺,在投资总费用方面,由于构筑物建设和设备购置原因要高出1330.12万元;而在年运行费用方面,由于无需外加碳源则要低1915.01万元。即在升级改造完成后第2年,两工艺的建设和运行总费用将会基本持平,此后前置反硝化工艺较之后置反硝化工艺每年将节省大量的运行成本,故从长远考虑,推荐采用前置反硝化作为水厂的深度脱氮工艺。
通过工业综合废水深度处理全流程工艺的中试研究,结合该污水处理厂现有工艺情况,制定了升级改造的工艺路线,如图14所示。
4结语
1)由于工业综合废水具有高油高粘渣、可生化性差又极难降解的问题,在对其进行处理时需要增加必要的预处理工艺。通过中试研究表明,高效气浮除油工艺可以有效去除废水中的油污、粘渣等杂质;水解酸化工艺一方面能够有效提高水质的可生化性,同时还能有效去除水中的SS,具有良好的预处理效果。在气浮溶气压力3.5kg/cm2、回流比50%、水解酸化HRT2.0h条件下,能够去除原水中40%的有机污染物,并将原水的BOD/COD提高至0.4以上。
2)通过对比试验研究和技术经济分析,前置反硝化深度脱氮工艺对于以曝气生物滤池为主体的污水厂升级改造具有更广泛的应用前景,在节省大量运行成本的前提下,充分利用原水中的碳源,实现污水的深度脱氮。在回流比为125%,HRT为20.0min的条件下,出水TN和NH3-N浓度均稳定达到一级A排放标准。
3)通过中试研究,研发了针对工业综合废水的“化学除磷+气浮除油+水解酸化+前置反硝化曝气生物滤池”的深度处理全流程工艺。长期运行数据表明,该工艺对于难降解、波动幅度大的工业废水,具有较好的抗冲击能力和处理效果,出水能够稳定达到国家一级A排放标准。
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『贰』 污水处理厂提标工程中提标具体是什么意思
提高污水排放标准。常见于污水处理厂工程,对设施进行重新设计,提高污水处理能力,使出水达到国家及地方标准的要求。
污水处理厂提标改造主要是提高污水排放标准,对污水中的COD、氨氮、总氮、总磷等等的排放指标提高。要达到这些要求,就要对污水处理设施进行重新设计、尽量少改动,提高污水处理能力,使出水达到标准的要求。
(2)工业废水提标怎么改扩展阅读:
进水水质
污水处理厂进水水质主要与下列因素有关:
城市性质及经济水平 如处理规模部分中所述,由于城市所在地域及经济发展程度不同,污水的水质亦不相同。例如沿海发达城市和南方城市用水量较大,污水浓度较低;北方城市特别是西部地区用水量较少,相对浓度较高;工业比重大的城市,由于工业废水排入下水道的浓度较高,致使城市污水浓度较高等。
1、工业废水水质
原则上工业废水必须经过厂内处理后达到“污水排入城市下水道水质标准”后才可纳入城市管网,最终进入污水处理厂。但由于目前我国对点源污染的管理体制和手段尚未健全,工业废水不经处理后直接排入城市下水道的现象屡有发生;因此在确定污水处理厂提标改造进水水质时,必须充分考虑该因素的影响而留有余地。
2、其它污染源
除生活污水和工业废水污染源外,常常还有农牧业污染和城市垃圾卫生填理场内渗滤液的纳入等因素。因此在确定污水处理厂进厂水水质,应对上述水量及水质进行综合平衡计算。
3、排水体制
当排水体制采用全部或部分截流合流制时,应注意由于截流倍数、截流水量而造成的污水浓度的变化给进水水确定带的影响。
『叁』 供水水厂提标改造的必要性的目的是什么
污水处理能力严重不足。
1、为什么要进行污水厂提标改造1.提高处理效率随着经济和社会的发展以及人们对生活质量要求的不断团顷正提高,节能减排成为当前环保工作的主要任务之一。
2、提升出水水质目前大部分地区地表水污染严重且难以治理,工乎陪业和生活废水的直接塌悔排入水体也造成了严重的污染问题。
3、保护水资源水是生命之生产之生态之基。
『肆』 工业园区集中式污水厂提标改造工艺
北极星节能环保网讯:摘要:以某化工园区集中式污水厂一期工程处理废水为研究对象,研究了Fenton氧化预处理和臭氧催化氧化深度处理的工艺条件。实验结果表明:Fenton氧化能有效地去除废水中的COD,提高废水的可生化性,有利于后续生化处理;臭氧催化氧化能进一步降低生化出水COD,起到达标保障作用。在此基础上,该污水厂扩建工程(处理规模1.5万m3/d)设计采用了“Fenton氧化+初沉池+A2/O+二沉池+臭氧催化氧化+砂滤+紫外消毒”的主体工艺。
1引言
某工业集中式污水厂一期工程处理规模为0.3万m3/d,原设计主要处理对象为工业区内的综合污水,其中化工企业排放的工业废水占80%,另包括20%的生活污水。目前实际进水全部为工业废水。一期工程污水处理采用“水解调节+A/O+BAF+微絮凝过滤”的主体工艺路线。污水厂实际污水进水水量约为2000m3/d。由于工业区大量企业签约入园,并已陆续开工建设,将使工业区污水水量迅速增加,需要启动污水厂扩建工程建设,污水厂扩建工程设计规模为1.5万m3/d。笔者在分析一期工程运行情况基础上,通过小试工程实验研究确定了扩建工程的工艺流程。
2扩建改造工艺分析
2.1一期工程运行分析
一期工程于2009年建成通水,2012年1月通过竣工验收,运行基本正常。2013年统计的平均进出水主要水质指标情况见表1。
2.2改造扩建工程工艺选择
污水厂接纳的污水主要为有机硅、香精香料、生物制药及五金电气等企业排放的废水。根据当地环保部门要求,纳管COD要求为COD≤500 mg/L(B/C≥0.3)或COD≤200 mg/L(B/C<0.3)。
由于该污水厂处于环境敏感区域,有必要在生化处理单元后面增设保障处理单元,在生化处理系统不稳定时,起到达标保障作用。本文主要研究前端Fenton氧化预处理和后端臭氧催化氧化深度处理的可行性和工艺条件,在实验研究基础上确定了扩建工程处理工艺。
3小试工程实验
3.1废水来源与水质
取该污水厂2014年4月9日事故池废水(主要为4月6~8日排入事故池的污水厂进水)进行Fenton氧化实验,取2014年4月1日排放口废水进行臭氧催化氧化实验。
3.2实验材料和方法
3.2.1试剂
七水合硫酸亚铁、双氧水(30%)、浓硫酸(98%)、氢氧化钠、聚丙烯酰胺(阴离子型)、催化剂A和B(载体为活性炭,负载过渡族金属)等。
3.2.2主要实验仪器设备
磁力搅拌器、pH计(SPM-10A数字酸度计)、氧气源臭氧发生器等。
3.2.3实验方法
(1)Fenton氧化实验方法,本方案对pH值、H2O2/Fe2+摩尔比、H2O2投加量、反应时间等因子进行优化试验。
①pH值条件实验:取污水厂废水200 mL/批次,按200 mg/L的H2O2(30%浓度)用量和4∶1的H2O2/Fe2+摩尔比投加硫酸亚铁和双氧水,Fenton反应pH值分别控制在2.5、3、3.5、4、4.5、5,反应时间2h,Fenton氧化反应出水用碱调pH值至8.0,投加PAM,搅拌混凝,静置沉淀后测定上清液COD。
②H2O2和Fe2+摩尔比实验:双氧水浓度200 mg/L,pH值3.5,反应时间2h,按2∶1、3∶1、4∶1、6∶1、8∶1、10∶1的H2O2/Fe2+摩尔比投加硫酸亚铁,其它同上。
③反应时间实验:pH值3.5,按3∶1的H2O2/Fe2+摩尔比和100 mg/L的H2O2(30%浓度)用量投加硫酸亚铁和双氧水,水样反应时间分别为0.5 h、1 h、1.5 h、2 h、2.5 h和3 h,其它同上。
(2)臭氧催化氧化实验方法。在Ф10 cm×80 cm有机玻璃柱中填充50 cm高度的催化剂,加入废水至水位高出催化剂顶5 cm,开启臭氧发生器,通过催化剂层底部的曝气头通入臭氧,反应一定时间后取样测定废水的COD。
(4)分析方法。COD测定:采用快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)。
3.3实验结果与讨论
3.3.1Fenton氧化实验
通过实验表明,随着初始pH值的升高,COD的去除率增大,当pH值升至3~3.5时,COD去除率达到最大值约50%,之后随着pH值的继续上升,COD去除率开始下降。根据Fenton反应机理,Fenton试剂的强氧化作用是由H2O2被Fe2+催化分解产生羟基自由基(OH˙),从而引发的一系列链式反应。
Fe2++H2O2→Fe3++OH-+OH˙(1)
Fe3++H2O2→Fe2++H++HO2˙(2)
Fe2++OH˙→Fe3++OH-(3)
Fe3++HO2˙→Fe2++O2+H+(4)
OH˙+H2O2→H2O+HO2˙(5)
Fe2++HO2˙→Fe3++HO-2(6)
根据反应式(1),初始pH值的升高会抑制OH˙的产生;同时过多的OH-使溶液中的Fe2+和Fe3+以氢氧化物的形式沉淀而失去催化能力。根据反应式(2)当pH值较低时,溶液中的H+浓度过高,Fe3+不能被顺利的还原为Fe2+,后面的链反应不能顺利进行下去,催化反应受阻。
3.3.2Fenton实验小结
通过上述实验可以得出以下结论。
(1)Fenton氧化对去除污水处理厂废水中的COD是有效的,最大COD去除率可达到50%以上。较适合的Fenton氧化反应条件为:pH值为3~3.5,双氧水投加量100 mg/L,H2O2/Fe2+摩尔比3∶1,反应时间1.5~2.0 h。
(2)Fenton氧化可以提高废水的B/C比,有利于后续生化处理。这些参数是在实验用的废水水质条件下的优化结果,工程实际运行时可根据进水水质来调整和优化参数,以达到效果合适、成本较低的要求。
3.4臭氧催化氧化实验
实验结果说明,臭氧催化氧化能够有效去除难以生化降解的COD,可以作为生化后的深度处理方法,能够作为污水达标处理的保障技术之一。
4工艺流程
目前该工程正在施工中,扩建工程设计处理规模1.5万m3/d,其中生活污水0.3万m3/d,工业废水1.2万m3/d,另一期工业废水0.3万m3/d。为调节水质水量和应对事故来水,新增工业废水事故/调节池。工业废水经Fenton氧化预处理提高可生化性后,与生活污水一起进入“混合水解池-A/O池-二沉池”,生化去除大部分的COD。生化出水经臭氧催化氧化处理进一步去除COD,然后经砂滤去除SS,最后经紫外消毒后达标排放。扩建工程设计与原一期工程相比,增加了Fenton氧化预处理和臭氧催化氧化深度处理单元,能够保障处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。
5结论
(1)实验结果表明,Fenton氧化能有效地去除废水中的COD,提高废水的可生化性,有利于后续生化处理。
(2)臭氧催化氧化能进一步降低生化出水COD,起到达标保障作用。
(3)在分析一期工程运行情况基础上,通过实验研究,该污水厂扩建工程(处理规模1.5万m3/d)设计采用了“Fenton氧化+初沉池+A2/O+二沉池+臭氧催化氧化+砂滤+紫外消毒”的主体工艺。
『伍』 海南 污水处理厂提标改造需要环评吗
需要。具体参见《建设项目环境影响评价分类管理名录》。
你做提标改造专,肯定是出水的水质水属量产生变化了。生活污水集中处理和工业废水集中处理是需要做环评的,即便是提标改造,也会涉及到污染物的排放,变化等。这就需要做环评了
『陆』 污水处理厂的污水排放标准怎么提高
排放标准是提高不了的,标准是国家制定发布的,国家对污水处理厂的污水排放标准是有要求的,必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 才能达标排放。
标准规定了城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的污染物限值。
标准适用于城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的管理。
居民小区和工业企业内独立的生活污水处理设施污染物的排放管理,也按本标准执行。
问题所说的提高应该是指水质如何处理才能提供效率吧。一般污水处理厂处理有以下5种方法:
一、间歇活性污泥法(SBR)
间歇活性污泥法也称序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor-SBR),它由单个或多个SBR池组成,运行时,废水分批进入池中,依次经历5个独立阶段,即进水、反应、沉淀、排水和闲置。进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制,一个运行周期的时间依负荷及出水要求而异,一般为4~12h,其中反应占40%,有效池容积为周期内进水量与所需污泥体积之和。
比连续流法反应速度快,处理效率高,耐负荷冲击的能力强;由于底物浓度高,浓度梯度也大,交替出现缺氧、好氧状态,能抑制专性好氧菌的过量繁殖,有利于生物脱氮除磷,又由于泥龄较短,丝状菌不可能成为优势,因此,污泥不易膨胀;与连续流方法相比,SBR法流程短、装置结构简单,当水量较小时,只需一个间歇反应器,不需要设专门沉淀池和调节池,不需要污泥回流,运行费用低。
二、吸附再生(接触稳定)法
这种方式充分利用活性污泥的初期去除能力,在较短的时间里(10~40min),通过吸附去除废水中悬浮的和胶态的有机物,再通过液固分离,废水即获得净化,BOD5可去除85%~90%左右。吸附饱和的活性污泥中,一部分需要回流的,引入再生池进一步氧化分解,恢复其活性;另一部分剩余污泥不经氧化分解即排入污泥处理系统。
分别在两池(吸附池和再生他)或在同一池的两段进行。它适应负荷冲击的能力强,还可省去初次沉淀池。主要优点是可以大大节省基建投资,最适于处理含悬浮和胶体物质较多的废水,如制革废水、焦化废水等,工艺灵活。但由于吸附时间较短,处理效率不及传统法的高。
三、氧化沟
氧化沟是延时曝气法的一种特殊型式,它的平面像跑道,沟槽中设置两个曝气转刷(盘),也有用表面曝气机、射流器或提升管式曝气装置的。曝气设备工作时,推动沟液迅速流动,实现供氧和搅拌作用。
与普通曝气法相比,氧化沟具有基建投资省,维护管理容易,处理效果稳定,出水水质好,污泥产量少,还有较好的脱N、P作用,适应负荷冲击能力强等优点。
四、连续进水周期循环延时曝气活性污泥法(ICEAS)
ICEAS反应器前部设有预反应区(占池容积的10%)。反应池由预反应区和主反应区组成,并实现连续进水,间歇排水。预反应区一般处在厌氧和缺氧状态,有机物在此被活性污泥吸附,该区还具有生物选择作用,抑制丝状菌生长,防止污泥膨胀。被吸附的有机物在主反应区内被活性污泥氧化分解。
反应连续进水,解决了来水与间歇进水不匹配的矛盾。但该工艺沉淀效果较差、净化效果变差,易发生污泥膨胀,污泥负荷较低,反应时间长,设备容积增大,投资较大。
五、生物脱氮除磷工艺(A/A/O)
污水首先进入厌氧池与回流污泥混合,在兼性厌氧发酵菌的作用下,废水中易生物降解的大分子有机物转化为聚磷菌可以吸收小分子有机物(如VFA),并以PHB的形式贮存在体内,其所需的能量来自聚磷链的分解。随后,废水进入缺氧区,反硝化细菌利用废水中的有机基质对随回流混合液带入的NO3- 进行反硝化。废水进入好氧池时,废水中有机物的浓度较低,聚磷菌主要是通过分解体内的PHB而获得能量,供细菌增殖,同时将周围环境中的溶解性磷吸收到体内,并以聚磷链的形式贮存起来,随后以剩余污泥的形式排出系统。系统中好氧区的有机物浓度较低,正有利于该区中自养硝化菌的生长。
厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能;工艺简单,水力停留时间较短;SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀;污泥中磷含量高,一般为2.5%以上;厌氧-缺氧池只需轻缓搅拌,使之混合,而以不增加溶解氧为度;沉淀池要避免发生厌氧-缺氧状态,以避免聚磷菌释放磷而降低出水水质和反硝化产生N2而干扰沉淀;脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中挟带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效果不可能提高。
『柒』 污水提标改造还需重新进行环评么
需要的,
一个项目需要不需要环评,以及环评是报告书还是报告表是根据专国家环保部的《建设属项目环境影响评价分类管理名录》所规定的来的。
根据2015年6月1日起执行的新的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定,生活污水集中
处理和工业废水集中处理是需要做环评的,即便是提标改造,也会涉及到污染物的排放,变化等。所以,污水提标改造是要重新进行环评的。