A. 带静电油漆的污水怎么处理
前言
浙江环球制漆集团股份有限公司是浙江省最大的油漆生产企业,产品品种多,生产过程中产生的废水成份复杂,有机物浓度高,治理难度大。经大量试验,确定了以CASS生化法为主的处理工艺路线,1年多的工程实际运行表明,该处理系统运行稳定,出水各项指标达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。
1、废水处理工艺
1.1 废水水量、水质
公司废水主要来源于植物油精炼、亚油酸、醇酸、氨基树脂生产、成品色漆配制等生产工艺废水以及车间地面冲洗排水,经车间初步隔油,沉渣预处理后进入集中废水处理站。综合废水水量约200/td1,设计进水水质见表1。
表1 废水处理站设计进水水质分析表/mgL-1
CODcr BOD5 色度 SS 动植物油 pH
600-500 180-900 ≤200 ≤200 ≤80 5.0-7.5
1.2 处理工艺
1.3 主要建筑、构筑物及工艺参数
工程主要建筑、构筑物设计参数见表2。
表2 主要建筑、构筑物及设计工艺参数
建筑、构筑物名称 型号、规格 数量
调节池 260m3利用原有水池 1
气浮池 SF-30最大处理量30/m3h-1 1
CASS池 220m3停留时间44h 2
滗水器 SHB-50出水量50/m3h-1 2
机械过滤器 JX-1000处理量9/m3h-1 2
2、废水处理调试、运行
2.1 气浮系统调试运行
选用高效双溶气气浮,药剂为聚合氯化铝(PAC)混凝剂和聚丙烯酰胺(PAM)助凝剂,经气浮处理,废水中所含的悬浮物、油类物质大部分得到去除,出水颜色透明。运行表明,药剂投加量和投加顺序是保证气浮运行良好的关键因素,当药剂投加量为PAC100/mgL-1,PAM30/mgL-1时,投加顺序为先投加PAC后投加PAM处理效果最佳。
2.2 CASS生化系统调试及运行
循环式活性污泥法(CASS)是SBR工艺的一种新的型式,与SBR工艺相比,该工艺优化设计了生物选择器可有效的抑制污泥膨胀。菌种选取近8t杭州农药厂污水处理生化池湿污泥,投加后检测SV为5.0%左右,采用连续进水培养法进行驯化。在驯化开始阶段按BOD5∶N∶P=100∶5∶1投加尿素、磷酸二氢钾营养物,并控制CASS主曝气池进水COD浓度1000/mgL-1左右,池内溶解氧控制在2.0~4.0/mgL-1。经过近30d的驯化,池内SV为20%,菌胶团为棕褐色,镜检出现钟虫、轮虫等原生生物和后生生物,污泥活性较好,污染物去除率逐渐提高。继续增加进水量至满负荷,主曝气池SV上升到25%时,驯经基本完成,出水COD在100/mgL-1左右,且基本保持稳定。正常运行时CASS池运行工况为:进水COD≤2500/mgL-1,pH7.0~7.5,DO2.0~4.0/mgL-1,二班制运行,每次进出水量100t,补充投加N、P等元素。
2.3 稳定运行结果
经近二个半月时间的培养、驯化,废水处理系统进入稳定运行阶段,运行结果见表3。
表3 处理系统稳定运行结果/mgL-1
单元 项目 CODcr BOD5 SS 动植物油 pH
调节池 进水 4.96-9.92×103 2.04-2.61×103 25.3-128.7 49.7-79.8 5.0-7.5
气浮池 出水平均去除率% 1.63×10364.1 0.91×10359.2 29.566.1 16.572.6 7.0-8.0/
CASS池 出水平均去除率% 10293.7 9.398.9 35/ 2.386.1 7.0-7.5/
机械过滤器 出水平均去除率% 87.514.2 7.618.3 11.866.3 1.534.8 6.5-7.5/
设计出水标准 100 30 70 20 6.0-9.0
从表3可知,在稳定运行阶段,出水各项指标基本达到了设计要求,COD总去除率在98.1%左右。
3、运行费用与环境效益
污水处理站吨废水处理费用为2.66元(其中电费1.41元,人工0.75元,药剂费0.25元,设备折旧维修费0.25元)。公司废水经处理达标后,每年污染排放量COD减少93t,BOD5减少33t,环境效益十分明显。
4、结论
1年多的运行情况表明,采用以CASS生化为主的处理工艺处理油漆生产废水,设施运行稳定,操作方便,出水可实现达标排放。